高钢级油井管用37Mn5钢调质处理工艺的制作方法

文档序号:3412362阅读:1046来源:国知局
专利名称:高钢级油井管用37Mn5钢调质处理工艺的制作方法
技术领域
本发明涉及中碳钢的热处理工艺技术领域,尤其是一种高钢级油井管用37Mn5钢 的调质处理工艺。
背景技术
中碳合金钢是油井管常用的合金钢,以牌号为37Mn5为例,制造规格为 Φ 88. 9 X 6. 45mm、N80-Q钢级的外加厚油井管,在生产过程中,为使其机械性能满足API Spec 5CT标准中规定的钢级性能要求,都需对油井管进行必要的热处理,目前一般采用常 规的淬火加回火的工艺进行热处理,其淬火加热温度为880士 10°C,保温45min,整体水淬, 640士 10°C回火,工件出回火炉后空冷,但在实际批量生产中,经检测,热处理过程中产生淬 火裂纹的比例高达5 % 8 %,同时由于淬火加热温度采用880°C淬火,也浪费了大量的天 燃气能源,给企业带来了很大的经济损失。

发明内容
本发明要解决的技术问题是克服现有技术中之不足,提供一种高钢级油井管用 37Mn5钢调质处理工艺,以解决现有常规热处理工艺对37Mn5钢进行热处理时,存在的淬火 裂纹的比例高、能源浪费较大的问题。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是一种高钢级油井管用37Mn5钢调质 处理工艺,具有如下步骤(a)将采用37Mn5钢制作的油井管表面清理干净;(b)淬火将油井管送到淬火炉内加热至790士 10°C,油井管出淬火炉后进行整体 水淬,水温为25 35°C,淬火硬度达到45. 5HRC以上,淬火之后的油井管要在3小时内进行 回火;(c)回火把淬火后的油井管送进回火炉中加热至630士 10°C,对油井管进行回火 处理,油井管出回火炉后进行空冷;(d)检验对回火处理后的油井管进行抗拉强度、屈服强度、伸长率、硬度以及冲 击性能综合检测,合格者入库;(e)对油井管的抗拉强度、屈服强度、伸长率、硬度以及冲击性能综合检测不合格 者需要重新进行调质热处理,如果存在力学性能偏高的可以进行重新回火处理,而力学性 能偏低者则必须重新返淬,返淬次数不能超过三次。进一步说,本技术方案最优调质处理工艺为(a)将采用37Mn5钢制作的油井管表面清理干净;(b)淬火将油井管送到淬火炉内加热至790°C,油井管出淬火炉后进行整体水 淬,水温为35°C,淬火硬度达到48HRC,淬火之后的油井管要在3小时内进行回火;(c)回火把淬火后的油井管送进回火炉中加热至630°C,对油井管进行回火处 理,油井管出回火炉后进行空冷;
(d)检验对回火处理后的油井管进行抗拉强度、屈服强度、伸长率、硬度以及冲 击性能综合检测,合格者入库;(e)对油井管的抗拉强度、屈服强度、伸长率、硬度以及冲击性能综合检测不合格 者需要重新进行调质热处理,如果存在力学性能偏高的可以进行重新回火处理,而力学性 能偏低者则必须重新返淬,返淬次数不能超过三次。本发明的有益效果是本发明对以37Mn5钢为材料制作的油井管采用790士 10°C 淬火加630士 10°C回火的调质处理工艺后,可以满足API Spec 5CT标准要求,而且淬火畸 变明显减小,基本杜绝了淬裂现象的发生,淬火后油井管的机械性能也非常接近常规的热 处理工艺,但与常规的调质处理工艺相比较,淬火温度降低了 80 90°C,因此可以大幅度 地降低加热所需的天燃气能耗及成本的开支。


下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。图1是37Mn5钢采用温度为750°C淬火处理后的400倍金相组织图。图2是37Mn5钢采用温度为770°C淬火处理后的400倍金相组织图。图3是37Mn5钢采用温度为790°C淬火处理后的400倍金相组织图。图4是37Mn5钢采用温度为790°C淬火加630°C回火处理后的400倍金相组织图。图5是37Mn5钢淬透性试样硬度值的分布图。
具体实施例方式下面以牌号为37Μη5为原材料,制造规格为Φ88. 9X6. 45mm、N80_Q钢级的外加厚 油井管为例,对本发明作进一步说明。37Mn5钢的化学成份见表1-1。表1-权利要求
1.一种高钢级油井管用37ΜΠ5钢调质处理工艺,其特征是具有如下步骤(a)将采用37Mn5钢制作的油井管表面清理干净;(b)淬火将油井管送到淬火炉内加热至790士10°C,油井管出淬火炉后进行整体水 淬,水温为25 35°C,淬火硬度达到45. 5HRC以上,淬火之后的油井管要在3小时内进行回 火;(c)回火把淬火后的油井管送进回火炉中加热至630士10°C,对油井管进行回火处 理,油井管出回火炉后进行空冷;(d)检验对回火处理后的油井管进行抗拉强度、屈服强度、伸长率、硬度以及冲击性 能综合检测,合格者入库;(e)对油井管的抗拉强度、屈服强度、伸长率、硬度以及冲击性能综合检测不合格者需 要重新进行调质热处理,如果存在力学性能偏高的可以进行重新回火处理,而力学性能偏 低者则必须重新返淬,返淬次数不能超过三次。
2.根据权利要求1所述的高钢级油井管用37Mn5钢最优调质处理工艺,其特征是具 有如下步骤(a)将采用37Mn5钢制作的油井管表面清理干净;(b)淬火将油井管送到淬火炉内加热至790°C,油井管出淬火炉后进行整体水淬,水 温为35°C,淬火硬度达到48HRC,淬火之后的油井管要在3小时内进行回火;(c)回火把淬火后的油井管送进回火炉中加热至630°C,对油井管进行回火处理,油 井管出回火炉后进行空冷;(d)检验对回火处理后的油井管进行抗拉强度、屈服强度、伸长率、硬度以及冲击性 能综合检测,合格者入库;(e)对油井管的抗拉强度、屈服强度、伸长率、硬度以及冲击性能综合检测不合格者需 要重新进行调质热处理,如果存在力学性能偏高的可以进行重新回火处理,而力学性能偏 低者则必须重新返淬,返淬次数不能超过三次。
全文摘要
本发明公开了一种高钢级油井管用37Mn5钢调质处理工艺,具有如下步骤将采用37Mn5钢制作的油井管表面清理干净;淬火将油井管送到淬火炉内加热至790±10℃,工件出淬火炉后进行整体水淬,水温为25~35℃,淬火硬度达到45.5HRC以上;回火把淬火后的油井管送进回火炉中加热至630±10℃,对油井管进行回火处理,出回火炉后空冷;本发明对以37Mn5钢为材料制作的油井管采用790±10℃淬火加630±10℃回火的调质处理工艺后,可以满足APISpec 5CT标准要求,淬火畸变明显减小,基本杜绝了淬裂现象的发生,淬火后油井管的机械性能也非常接近常规的热处理工艺,但淬火温度降低了80~90℃,因此可以大幅度地降低加热所需的天燃气能耗及成本的开支。
文档编号C21D1/25GK102080146SQ20111002890
公开日2011年6月1日 申请日期2011年1月27日 优先权日2011年1月27日
发明者卢卫平, 肖瑞祥 申请人:江苏胜大石油设备制造有限公司
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