一种氧化铝分解槽的制作方法

文档序号:3469102阅读:1020来源:国知局
专利名称:一种氧化铝分解槽的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种化工机械,特别涉及一种氧化铝分解槽。
技术背景在氧化铝生产中,分解槽搅拌基本上都是使用机械搅拌,动力由 电机提供,由于分解槽设备属连续运行设备,特别是电动机长时间运行,需对 其进行维护检修。但在对电机进行检修前必先倒槽,有时因为槽位、生产控制
等原因而不能迅速完成检修工作, 一般需要倒槽检修时间3天左右,给设备的 安全运行带来隐患,如处理不及时会发生沉槽的重大工艺事故。

发明内容本实用新型的目的就是针对现有技术的不足,提供一种采用增加 备用电机机架的措施,实现了不倒槽的情况下,安全处理电器问题,大大縮短 检修时间的氧化铝分解槽。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案
一种氧化铝分解槽,包括槽体、槽体上部的减速机、连接在减速机壳体侧面 上的电机架、紧固在电机架上的电机,减速机的输入皮带轮通过三角皮带与电 机的输出皮带轮连接,其特征在于在减速机壳体另一侧面上还设有备用电机 架;电机架和备用电机架与减速机输入皮带轮的距离相等。
采用上述技术方案后,当某一槽电机出现问题后,立即将备用电机装在备 用电机架上,然后将电源倒向备用组,启动备用组,停下事故电机备进行检修, 检修后恢复原电机使用,将备用电机拆下,以备下一次使用,检修时间约3小 时,大大节约了检修时间。
备用电机架可以采用废旧钢材,按照一定的尺寸在减速机与原电机中心距 为半径的区域内安装一个备用电机架子,并在一定数量的分解槽上备用一台型号的电机和相应的皮带轮。
本实用新型氧化铝分解槽的有益效果是,将原检修时间从3天降到3小时,
节约了人力物力,达到了节能降耗的作用;制作备用电机机架所用材料均为废
旧钢材,达到了修旧利废的效果;同时,该技术的投用保证了分解槽搅拌设备
的安全运行,避免因搅拌电器故障而发生沉槽的工艺事故。

附图是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步的说明附图所示
参见附图, 一种氧化铝分解槽,包括槽体l、槽体1上部的减速机2、连接在 减速机2壳体侧面上的电机架3、紧固在电机架3上的电机4,减速机2的输入皮带 轮21通过三角皮带5与电机4的输出入皮带轮41连接,其特征在于在减速机2另 一壳体侧面上还设有备用电机架3';电机架3和备用电机架3'与减速机2输入皮 带轮21的距离相等。
权利要求1、一种氧化铝分解槽,包括槽体(1)、槽体(1)上部的减速机(2)、连接在减速机(2)壳体侧面上的电机架(3)、紧固在电机架(3)上的电机(4),减速机(2)的输入皮带轮(21)通过三角皮带(5)与电机(4)的输出皮带轮(41)连接,其特征在于在减速机(2)壳体另一侧面上还设有备用电机架(3`);电机架(3)和备用电机架(3`)与减速机(2)输入皮带轮(21)的距离相等。
专利摘要本实用新型公开了一种氧化铝分解槽,包括槽体、槽体上部的减速机、连接在减速机壳体侧面上的电机架、紧固在电机架上的电机,减速机的输入皮带轮通过三角皮带与电机的输出入皮带轮连接,其特征在于在减速机另一壳体侧面上还设有备用电机架;电机架和备用电机架与减速机输入皮带轮的距离相等。本实用新型氧化铝分解槽的有益效果是,将原检修时间从3天降到3小时,节约了人力物力,达到了节能降耗的作用;制作备用电机机架所用材料均为废旧钢材,达到了修旧利废的效果;同时,该技术的投用保证了分解槽搅拌设备的安全运行,避免因搅拌电器故障而发生沉槽的工艺事故。
文档编号C01F7/00GK201280438SQ20082010017
公开日2009年7月29日 申请日期2008年9月28日 优先权日2008年9月28日
发明者熊小敏, 邓永勤, 陈小明 申请人:重庆市博赛矿业(集团)有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1