一种去除窑内结圈的方法
【专利摘要】本发明涉及一种去除窑内结圈的方法。其方法包括以下步骤:向窑内鼓进含氧量为60%~70%的风。本发明的有益效果是:能够低成本,快速实现化窑,其化窑时间为5小时左右,大大地节约了时间。
【专利说明】一种去除窑内结圈的方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种去除窑内结圈的方法。
【背景技术】
[0002]结圈是指窑内在正常生产中因物料过度黏结,在窑内特定的区域形成一道阻碍物料运动的环形、坚硬的圈。窑内结圈是目前冶炼行业经常出现的难题,它会破坏正常的窑内加热工序,影响窑内通风,直接影响产品的产品、质量及其窑的长期安全运转。比如,通常挥发窑生产过程中低熔点:Si02≥13%、A1203≥3.5%、S≥7%、Pb≥7%,在850~1100。。时被挥发的物料中液相增高,低熔点物质会一层一层的粘在窑内壁上,时间一长,窑内直径越来越小形成结圈(埂)导致物料不能通过结圈,窑尾返生料。由于直径小造成烟气流速加快,影响产品质量和处理量。
[0003]目前国内外对窑内结圈的处理方法如下:
[0004]处理方法一:都是采用全焦(煤)来化窑内结圈,化窑就是内结圈影响正常生产,原料不能正常通过或产品质量下降等而采取的措施。采用焦(煤)和高风压,大风量燃烧的方式把窑内所有结圈高温熔化,在此过程中:①消耗焦(煤)量大;②耗用时间长,一般都在48小时以上;③化窑窑内温度必须高于正常生产温度200~300°C之间才有效果。
[0005]处理方法二:停产停窑,待窑内温度低于30°C时,由人工进入窑内结圈部位进行处理。在此过程中停窑降温需要3天时间,处理结圈部位需要2~4天时间,窑内入柴、煤需要I天时间,点火烘 窑升温需要I天时间。该法存在着停窑时间过长,影响生产产量的缺点。
[0006]现多数厂家都采用第一种方法,可以不停窑继续生产;第二种方法是在使用第一种方法处理不了的情况下进行采用,例如以下情况:(1)结圈部位从窑头进入28m后,化窑几天时间没效果。(2)窑内结圈相当严重,内径太小,烟气几乎无法通过,也无法化窑。
[0007] 申请人:加工厂窑结圈后内径只有800cm,严重影响生产原料不能通过,堵在窑尾大量的原料越过挡料圈落入第一尘降斗内产生大量的生料,产品质量下降8~15%。因此,必须化窑,结圈部位离窑头20~25m处,要把结圈部位内径化到1.8~2.1m需要72小时以上,化窑煤比是2吨煤:I吨矿,处理量90吨/h,60吨煤、30吨矿每小时与正常生产相比多消耗48吨X 3个班=144吨,为了使用5公斤风压,除罗茨风机外,还需加开一台40m3空压机,电机功率100KWX72h,合计费用315744元,还有与此相关的其它费用没有估算。因此,开发出一种低成本、能高效去除窑内结圈的方法成为了亟需解决的技术难题。
【发明内容】
[0008]本发明的目的是提供了一种低成本、能高效去除窑内结圈的方法。
[0009]本发明所采取的技术方案是一种去除窑内结圈的方法,该方法包括以下步骤:向窑内鼓进含氧量为60%~70%的风。
[0010]作为优选,向窑内鼓进含氧量为65%的风。[0011]作为优选,向所述窑内鼓风的风压为0.2?0.35MPa,风量为800m3/h?12000m3/h。
[0012]作为优选,向所述窑内鼓风的风压为0.25?0.3MPa,风量为10000m3/h。
[0013]作为优选,向所述窑内鼓风的时间为3?6小时。
[0014]作为优选,所述鼓风的设备采用罗茨风机。
[0015]其中,本申请发明人通过多次试验,分别采用含氧量为20%、25%、30%、35%、45%、55%、60%、65%和70%的风鼓入到窑内进行试验。因含氧量过高的风鼓入窑内,会使危险系数大大增高,不安全,因此没有采用氧含量超过70%的风进行试验。
[0016]研究表明,以每小时风量14000m3/h、风压0.4?0.5MPa的条件分别将含氧量为20%、25%、30%、35%、45%和55%的风鼓入窑内,处理离窑头22?26m处的结圈,化窑36个小
时后,停窑查看,窑内结圈情况更加严重,没有效果。
[0017]另以每小时风量14000m3/h、风压0.4?0.5MPa的条件分别将含氧量为60%、65%和70%的风鼓入窑内,处理离窑头22?26m处的结圈,化窑5个小时左右后,停窑查看,窑内结圈基本熔化,可以转入生产,取得让人意想不到的技术效果。
[0018]为了降低生产成本,将风压降低至0.2?0.35MPa,风量至800m3/h?12000m3/h,向窑内鼓进含氧量为60%?70%的风,处理离窑头大于15m处的结圈,化窑5个小时左右后,停窑查看,窑内结圈基本熔化,可以转入生产,依然取得了显著的技术效果。
[0019]本发明的有益效果在于:
[0020](I)经数次验证,本发明能实现快速化窑,时间为5小时左右,相比原先72小时的化窑时间,节约了大量时间。
[0021](2)在化窑时间段,产品质量不下降,反而增高了 3?6%。例如,处理冶炼锌矿的结圈时,冶炼所得的氧化锌产品中,氧化锌的含量能提高6%。
[0022](3)根据测算,每年一条窑可节省化窑费用200?300万元,每年能提高3850吨矿的处理能力,可多产出氧化锌350金属吨,氧化铅130金属吨,可增加产值400万元。
【具体实施方式】
[0023]为使本领域技术人员详细了解本发明的生产工艺和技术效果,下面以具体的生产实例来进一步介绍本发明的应用和技术效果。
[0024]实施例一:
[0025]我公司2号窑窑内结圈,离窑头22?26m处,结圈约宽300cm,厚700cm,窑内径为IlOOcm0通过罗茨风机向窑内鼓进含氧量为65%的风,其风压为0.3MPa,风量为10000m3/h。30分钟后,结圈部位融化,窑的内径比之前增加2倍多,继续处理4.5小时,结圈基本融化。经检测,结圈处窑的内径为2?2.2m,可以转入正常生产。
[0026]实施例二:
[0027]我公司I号窑窑内结圈,离窑头22?26m处,结圈严重,窑内径仅为900cm。通过罗茨风机向窑内鼓进含氧量为60%的风,其风压为0.25MPa,风量为11000m3/h。处理4小时后,结圈基本融化。经检测,结圈处窑的内径为1.8?2m,可以转入正常生产。
[0028]实施例三:
[0029]我公司2号窑窑内结圈,离窑头22?26m处,结圈严重,窑内径仅为900cm。通过罗茨风机向窑内鼓进含氧量为70%的风,其风压为0.2MPa,风量为8000m3/h。处理5.5小时后,结圈基本融化。经检测,结圈处窑的内径为1.8?2m,可以转入正常生产。
[0030]最后应说明的是,以上实施例仅用以说明而非限制本发明的技术方案,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细说明,本领域技术人员应当理解,依然可以对本发明进行修改或者等同替换,而不脱离本发明的精神和范围的任何修改或局部替换,其均应涵盖在本发明的权利要求范围中。
【权利要求】
1.一种去除窑内结圈的方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:向窑内鼓进含氧量为60%?70%的风。
2.根据权利要求1所述的一种去除窑内结圈的方法,其特征在于:向窑内鼓进含氧量为65%的风。
3.根据权利要求1或2所述的一种去除窑内结圈的方法,其特征在于:向所述窑内鼓风的风压为0.2?0.35MPa,风量为800m3/h?12000m3/h。
4.根据权利要求3所述的一种去除窑内结圈的方法,其特征在于:向所述窑内鼓风的风压为0.25?0.3MPa,风量为10000m3/h。
5.根据权利要求3所述的一种去除窑内结圈的方法,其特征在于:向所述窑内鼓风的时间为3?6小时。
6.根据权利要求3所述的一种去除窑内结圈的方法,其特征在于:所述鼓风的设备采用罗茨风机。
【文档编号】F27D25/00GK103591813SQ201310601061
【公开日】2014年2月19日 申请日期:2013年11月25日 优先权日:2013年11月25日
【发明者】马应文, 刘大龙 申请人:云南祥云飞龙再生科技股份有限公司