一种电泵专用套铣筒的制作方法

文档序号:5317740阅读:329来源:国知局
一种电泵专用套铣筒的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种电泵专用套铣筒,包括工作筒,所述工作筒底部设置外铣刀,工作筒内壁设置内铣刀,所述内铣刀的最内侧与鱼身的外壁相平齐。所述工作筒上端通过安全接头连接钻具。所述鱼身上端通过法兰连接鱼顶,在鱼身上端肩台边缘设置防脱块,所述内铣刀把防脱块的外壁铣到与鱼身外壁相平齐即可。电泵套铣筒结构简单合理,加工方便,成本费用低,套铣效果好。通过钻具旋转,工作液进行循环冷却铣刀,轻压慢转。内铣钨钢刀片将电泵体焊接的防脱块磨铣掉,外铣刀将落鱼环空周围脏物清铣干净。使落井电泵体外径达到Φ98mm,并保持落鱼清洁完好无损,通过循环液将防脱块碎屑和其它脏物一并带出地面,从而达到利用电泵捞筒引入落鱼成功打捞的目的。
【专利说明】一种电泵专用套铣筒

【技术领域】
[0001]本实用新型涉及电泵套铣打捞技术,具体地说是一种电泵专用套铣筒。

【背景技术】
[0002]潜油电泵采油是油田一种重要的采油方式之一,产量高、工作平稳。然而,电泵井在生产过程中,由于种种原因造成电泵机组断脱落井。这就需要上修打捞,但是打捞难度大,施工周期长,大多需要上大修处理。
[0003]根据资料统计:2009-2010年中原油田采油二厂电泵机组落井6井次,对落井电泵实施打捞6井次,其中打捞成功I井次,打捞不成功5井次,打捞成功率16.67%。对落井电泵调查分析,发现有6 口井的电泵在投产前为了防脱,在电泵体连接部位焊了防脱块,使原来的外径由Φ98πιπι增加到Φ 102mm,防脱块在一定程度上起到了防脱作用,但由于电泵打捞筒内径较小以及套管尺寸的限制,只能打捞外径为Φ98πιπι的电泵本体。所以Φ102πιπι防脱块阻碍落井电泵进入打捞筒内,因而无法实现打捞。常规打捞方式是下磨鞋改变鱼顶,将防脱块和电泵体一起磨掉。然而磨铣施工一般最少需要3-4天,同时也损坏落井电泵,造成无法挽回的损失。如何提高落井电泵打捞成功率,避免落井电泵损坏,减少施工时间,成为一项重要的课题。


【发明内容】

[0004]本实用新型的目的在于提供一种电泵专用套铣筒,该工具结构简单,加工方便,成本费用低,套铣效果好,具有较高的推广价值。
[0005]为了达成上述目的,本实用新型采用了如下技术方案,一种电泵专用套铣筒,包括工作筒,所述工作筒底部设置外铣刀,工作筒内壁设置内铣刀,所述内铣刀的最内侧与鱼身的外壁相平齐。
[0006]所述工作筒上端通过安全接头连接钻具。
[0007]所述鱼身上端通过法兰连接鱼顶,在鱼身上端肩台边缘设置防脱块,所述内铣刀把防脱块的外壁铣到与鱼身外壁相平齐即可。
[0008]相较于现有技术,本实用新型具有以下有益效果:
[0009]电泵套铣筒结构简单合理,加工方便,成本费用低,套铣效果好。通过钻具旋转,工作液进行循环冷却铣刀,轻压慢转。内铣钨钢刀片将电泵体焊接的防脱块磨铣掉,外铣刀将落鱼环空周围脏物清铣干净。使落井电泵体外径达到Φ98mm,并保持落鱼清洁完好无损,通过循环液将防脱块碎屑和其它脏物一并带出地面,从而达到利用电泵捞筒引入落鱼成功打捞的目的。
[0010]研制出的电泵专用套铣筒,在处理落井电泵时套铣效果好,为下步打捞施工提供了有利条件。经实际应用,达到了很好的效果,取得了较高的经济效益,套铣后成功地打捞出4台落井电泵。经电泵队检测,除有I台电泵变形弯曲报废外,其余3台电泵完好,并且还能修复用于再生产。

【专利附图】

【附图说明】
[0011]图1为本实用新型一种电泵专用套铣筒的结构示意图。
[0012]图中:套管1、鱼顶2、油套环空3、钻具4、安全接头5、工作筒6、法兰7、内铣刀8、防脱块9、外铣刀10、鱼身11。

【具体实施方式】
[0013]有关本实用新型的详细说明及技术内容,配合【专利附图】
附图
【附图说明】如下,然而附图仅提供参考与说明之用,并非用来对本实用新型加以限制。
[0014]为达到能将电泵体连接处防脱块去掉的目的,决定使用硬度较高、耐磨性较好、切削能力较强的合金钨钢作材料磨块,使用外径为Φ114_的钢筒作为工作筒,其下部加工制作成钨钢钻铣刀片(外铣刀),内壁镶嵌一圈内铣钨钢刀片(内铣刀)来加工制作电泵套铣筒。主要结构为安全接头、工作筒、外铣刀、内铣刀组成
[0015]如图1所示,一种电泵专用套铣筒,包括工作筒6,所述工作筒底部设置外铣刀10,工作筒内壁设置内铣刀8,所述内铣刀的最内侧与鱼身11的外壁相平齐。所述工作筒上端通过安全接头5连接钻具4。所述鱼身上端通过法兰7连接鱼顶2,在鱼身上端肩台边缘设置防脱块9,所述内铣刀把防脱块的外壁铣到与鱼身外壁相平齐即可。
[0016]实施效果,对落井电泵6 口井:Ρ3-335、Ρ3-284、Ρ95-84、Ρ3-37、Ρ7-149、Ρ3-35 井实施套铣打捞,其中Ρ3-284井因套管变形,Ρ95-84井砂埋无法使用外,其余4 口井均成功将电泵体防脱块磨铣掉,然后下电泵打捞筒顺利将落井电泵捞出,打捞成功率66.7%.
[0017]设计加工电泵套铣筒每套加工成本3000元,共加工3套,共计0.9万元。
[0018]全年应用电泵套铣筒套铣后打捞出4套落井电泵,避免了大修处理,节约大修费用80多万元。
[0019]一套新电潜泵价格约30万元,折旧按20%效益计算,2万元Χ3 (台)=6万元
[0020]工期:按套铣时间比磨铣时间少用3天计算。
[0021]人工成本费+油料消耗费+车辆费X 9 (天)=2万元
[0022]综合经济效益,80万(大修费)+6万元(电泵折旧价)+2万元(合成节省费)-0.9万元(工具加工费)=87.1万元
[0023]设计的电泵专用套铣筒,结构简单合理,加工方便,成本费用低,套铣效果好。经现场应用后,达到了设计目的和使用要求,解决了落井电泵的打捞难题,具有很好的使用价值。在井下作业施工中,提高了工作效率和经济效益,目前该装置已推广应用到采油二厂井下作业大队的所有作业队。
[0024]以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,非用以限定本实用新型的专利范围,其他运用本实用新型的专利精神的等效变化,均应俱属本实用新型的专利范围。
【权利要求】
1.一种电泵专用套铣筒,其特征在于,包括工作筒,所述工作筒底部设置外铣刀,工作筒内壁设置内统刀,所述内统刀的最内侧与鱼身的外壁相平齐。
2.根据权利要求1所述的一种电泵专用套铣筒,其特征在于,所述工作筒上端通过安全接头连接钻具。
3.根据权利要求1所述的一种电泵专用套铣筒,其特征在于,所述鱼身上端通过法兰连接鱼顶,在鱼身上端肩台边缘设置防脱块,所述内铣刀把防脱块的外壁铣到与鱼身外壁相平齐即可。
【文档编号】E21B29/00GK204060593SQ201420363923
【公开日】2014年12月31日 申请日期:2014年7月3日 优先权日:2014年7月3日
【发明者】李建成, 李建军, 李镇海, 赵淑贞 申请人:李建成
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