专利名称:霉菌精制回沃自理工艺的制作方法
技术领域:
本发明涉及霉菌精制的回沃处理工艺。
传统的回沃处理工艺,分离后的母液,在罐内浓缩后捅至车内,通过凉晒、分离、淋洗、做油及二次做油等步骤。因在分离过程中除油效果不好,且淋洗过程中,造成一部分回沃进入油沃中,做油过程造成一部分物料的损失,做成的油沃熔点偏低,不利于再利用。
本发明针对现有技术存在的问题,利用溶媒换相、皂化除油的工艺,使操作上简化了,生产上连续了。该工艺可以提高回沃的质量,提高回沃的熔点,减少了回沃中的油量,降低了毒性,减轻了劳动强度,提高了收率。
为了实现本发明的目的,提供了以下技术方案霉菌精制回沃处理工艺,将分离后的母液,浓缩净溶剂后,用丙酮充分溶解后浓缩、结晶、加碱皂化、分离、然后水洗至中性,过滤干燥得回沃。
本发明的效果可以通过下面的结果得到证实。
表1 与现有技术效果比较
表中收率=(精品+回沃/粗品)*100%提高收率=实际收率-计划收率以上样品经外观、色泽比较,很明显加入丙酮溶解、皂化除油后,回沃外观均一,取样测熔点代表性强,而通过传统工艺处理后,回沃样品中有结块现象,取样测熔点代表性差,且有些许损失。
由上表可以看出用新方法处理回沃,质量比传统工艺的回沃质量有明显提高。而且传统工艺处理后,回沃外观有不均匀的现象,对下工序的生产有影响。新工艺处理后,回沃外观均匀,能稳定下工序的生产。
由此可见本发明的优益效果在于1.简化了工序,消化了油沃。
2.提高了回沃质量,为下工序打下了基础。
3.减轻了劳动强度,降低了毒害,保障了职工的身心健康。
4.提高了精制工序的收率,稳定了生产。
实例1取没处理前沃氏100kg(熔点176℃),加入回收丙酮(400ml),溶解30分钟,然后浓缩,加1%-2%片碱皂化除油,放罐后水洗至中性,然后干燥得回沃92kg,熔点为195℃,收率为99.98%,外观均匀微黄。
实例2取没处理前沃氏100kg(熔点169℃),加入回收丙酮(500ml),溶解30分钟,然后浓缩,加1%-2%片碱皂化除油,放罐后水洗至中性,然后干燥得回沃91.8kg,熔点为193℃,收率为99.00%,外观均匀微黄。
实例3取没处理前沃氏100kg(熔点172℃),加入回收丙酮(400ml),溶解30分钟,然后浓缩,加1%-2%片碱皂化除油,放罐后水洗至中性,然后干燥得回沃93.2kg,熔点为195℃,收率为98.99%,外观均匀微黄。
实例4取没处理前沃氏100kg(熔点168℃),加入回收丙酮(300ml),溶解30分钟,然后浓缩,加1%-2%片碱皂化除油,放罐后水洗至中性,然后干燥得回沃92.8kg,熔点为192℃,收率为97.80%,外观均匀微黄。
(注外观结果与传统工艺样品和标准品对照)
权利要求
1 霉菌精制回沃处理工艺,将分离后的母液浓缩净溶剂后,用丙酮溶解充分后浓缩,然后水洗回沃至中性,其特征在于处理过程通过溶媒换相,加碱皂化,除去杂质。
全文摘要
霉菌精制工序中母液带油,将分离后的母液,浓缩净溶剂后,用丙酮溶解充分后进行浓缩,然后加碱皂化。放料后洗涤至中性,干燥得回沃。该工艺可以提高回沃的质量,提高回沃的熔点,减少回沃中油的含量,而且降低了毒性,减轻了劳动强度,提高了收率。
文档编号A61K39/02GK1360947SQ0013658
公开日2002年7月31日 申请日期2000年12月27日 优先权日2000年12月27日
发明者张宏明, 邵俊峰 申请人:天津药业集团有限公司