一种隧道内衬管片加固钢板打孔设备的制作方法

文档序号:37939795发布日期:2024-05-11 00:18阅读:10来源:国知局
一种隧道内衬管片加固钢板打孔设备的制作方法

本技术涉及打孔设备,具体是涉及一种隧道内衬管片加固钢板打孔设备。


背景技术:

1、地铁隧道施工时需要用到高强度钢板加固,利用钢材强度高的特点将整个隧道断面支撑起来,能有效的防止由于土体对隧道内衬的压力造成内衬变形,在施工过程中,钢板需要通过锚栓来达到固定的目的,因此,需在钢板上钻一定数量的圆孔,但是由于钻孔数量多,人工钻孔速度慢,钻孔定位易出现偏差,钻孔过程未保持垂直容易出现孔歪斜,以上问题容易影响钢板加工,造成工期耽误,严重的会导致施工质量出现问题,从而影响整个地铁线路运营的安全。


技术实现思路

1、本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种隧道内衬管片加固钢板打孔设备。

2、本实用新型技术方案:

3、一种隧道内衬管片加固钢板打孔设备,包括前后设置的导轨、设置在导轨上的移动龙门架、设置在移动龙门架上的滑移模组、与所述滑移模组连接的升降机构、与升降机构连接的电机、以及与电机输出端连接的钻头内冷却装置,还包括设置在导轨之间的钢板推进架及加工床,所述钢板推进架的上部两侧均布有四对活动钢轮,加工床的上部两侧均布有三对活动卡扣,加工床的中间设有带过滤网的排水孔,加工床的内底部位于排水孔的下方设有冷却箱。

4、进一步,升降机构为气缸或液压缸。

5、进一步,移动龙门架的一端设有数控箱。

6、进一步,钻头内冷却装置的进水口通过软管和泵与冷却箱连接。

7、本实用新型代替了人工进行隧道内衬管片钢板打孔工作,大大的降低了劳动强度,提高了工作效率,缩短了工程工期,并在一定程度上消除了人工打孔工作的安全隐患,提高了安全性。



技术特征:

1.一种隧道内衬管片加固钢板打孔设备,包括前后设置的导轨(3)、设置在导轨(3)上的移动龙门架(7)、设置在移动龙门架(7)上的滑移模组(12)、与滑移模组连接的升降机构(13)、与升降机构(13)连接的电机(8)、以及与电机(8)输出端连接的钻头内冷却装置(9),其特征在于,还包括设置在导轨(3)之间的钢板推进架(1)及加工床(4),所述钢板推进架(1)的上部两侧均布有四对活动钢轮(2),加工床(4)的上部两侧均布有三对活动卡扣(6),加工床(4)的中间设有带过滤网的排水孔(5),加工床(4)的内底部位于排水孔(5)的下方设有冷却箱(11)。

2.根据权利要求1所述的一种隧道内衬管片加固钢板打孔设备,其特征在于,升降机构(13)为气缸或液压缸。

3.根据权利要求1所述的一种隧道内衬管片加固钢板打孔设备,其特征在于,移动龙门架(7)的一端设有数控箱(10)。

4.根据权利要求1所述的一种隧道内衬管片加固钢板打孔设备,其特征在于,钻头内冷却装置(9)的进水口通过软管和泵与冷却箱(11)连接。


技术总结
本技术公开了一种隧道内衬管片加固钢板打孔设备,包括前后设置的导轨、设置在导轨上的移动龙门架、设置在移动龙门架上的滑移模组、与所述滑移模组连接的升降机构、与升降机构连接的电机、以及与电机输出端连接的钻头内冷却装置,还包括设置在导轨之间的钢板推进架及加工床,所述钢板推进架的上部两侧均布有四对活动钢轮,加工床的上部两侧均布有三对活动卡扣,加工床的中间设有带过滤网的排水孔,加工床的内底部位于排水孔的下方设有冷却箱。本技术代替了人工进行隧道内衬管片钢板打孔工作,大大的降低了劳动强度,提高了工作效率,缩短了工程工期,并在一定程度上消除了人工打孔工作的安全隐患,提高了安全性。

技术研发人员:舒鹏,占蒇晟,吴祥红,展超,邹卫,周军华,杨钢,饶阳峰,任志豪
受保护的技术使用者:江西建工轨道建设有限公司
技术研发日:20230918
技术公布日:2024/5/10
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