高炉料流阀阀板更换方法

文档序号:3350739阅读:925来源:国知局
专利名称:高炉料流阀阀板更换方法
技术领域
本发明涉及一种高炉料流阀阀板更换方法。
技术背景高炉加料部分从上至下依次为上料罐1、料罐2和气密箱3,见图l,上 料罐1和料罐2之间设有挡料阀4和上密阀5,料罐2和气密箱3之间设有料 流阀6和下密阔7。挡料阀4和上密阀5位于上密阀箱8内,料流阀6和下密 阀7位于下密阀箱9内,在下密阀箱9正面设有道门,两侧设有检修道门, 在气密箱3内设有中央喉管10,中央喉管IO位于布料溜槽11上方。同时在 下密阀箱9内设有挡料板,挡料板位于下密阀7下方以使炉料在挡料板的导 流作用下可进入中央喉管10。挡料阀4、上密阀5、料流阀6和下密阀7均由液压缸控制动作,液压缸 通过连杆与之连接。料流阀6的主要作用是控制料流的速度满足高炉冶炼的 需要,其次是挡料和放料。主要工作件是阀板12,阀板12由两块上下错位的 金属板组成,两阀板通过螺栓14、螺母15分别固定在连接臂13上,见图2 和图3,连接臂再通过连杆与同一液压缸连接,由液压缸控制两阀板同步动作。 当打开下密阀和料流阀后,料罐和气密箱内的中央喉管相通,炉料从料罐落 下通过中央喉管进入布料溜槽。料流阀的打开角度决定了布料的进度,该角 度与溜槽布料紧密相关。料流阀两阀板的工作环境非常恶劣, 一方面炉料对阀板形成持续不断的 冲击和冲刷,另一方面环境温度也会对阀板造成大的影响,其结果是使阀板 出现脆断,需要更换,虽然通过提高阀板材质的方法可以延长其使用寿命。 根据通常的设计,阀板的更换周期与高炉的大修周期一致,即高炉大修的时候,就对料流阀阀板予以更换,而不管阀板是否到期,此为计划内的更换。 也就是说,正常情况下,在高炉大修之内,料流阀阀板不会更换。高炉的大 修周期通常在十年左右,因此要求阀板的使用寿命在十年以上。但是,由于 料流阀阀板恶劣的工作环境,在高炉大修之前其出现故障、导致使用寿命提 前到期的情况也是客观存在的,这就需要立即更换,否则影响生产。这种计 划外的更换与高炉大修时的更换存在很大的不同,高炉大修时间长,高炉完 全停止运转,休风、停气,相关部件易于拆卸,阀板自身的拆装也容易,时 间也宽裕。而计划外的更换时间要求紧迫,高炉仅仅休风,煤气仍然存在, 需要考虑安全因素。但是,到目前为止还没有关于计划外的料流阀阀板更换 方面的研究,既无可借鉴的实际操作,也无可学习的理论文章。发明内容针对现有技术存在的上述不足,本发明的目的是提供一种快捷、安全的 高炉料流阀阀板更换方法,本方法适合于高炉料流阀阀板计划外的更换。 本发明的目的是这样实现的高炉料流阀阀板更换方法,其特征在于它包括如下步骤① 待料罐和上料罐中的炉料全部清空后,使高炉休风,将挡料阀、上密 阀、料流阀和下密阀全部打开到位,然后进行本步骤如下准备工作打开下 密阀箱道门,拆除下密阀液压缸销轴,拆除下密阀挡料板,拉开下密阀板, 在中央喉管上端盖上盲板并填上沙粒以切断煤气通道,向下密阀箱里面送压 縮空气以排除盲板上方的煤气,同时拆除料流阀液压缸销轴和连杆销轴;② 检测下密阀箱里面的煤气浓度,达到安全标准后转入步骤③,否则继 续向下密阀箱里面送压縮空气以排除煤气;③ 安装起吊装置拆除下密阀箱两边的检修道门,在检修道门处各设置 一个电动葫芦,通过电动葫芦使料流阀的连接臂可以停留在任意位置;在下 密阀箱里面设置手动葫芦用于吊装提升新旧阀板;④ 拆除旧阀板、安装新阀板将固定阀板和连接臂的螺母用液压螺纹破切器剪破,拆除连接阀板和连接臂的螺栓,拆下旧阀板并通过手动葫芦运出 下密阀箱,再通过手动葫芦将新阀板运进下密阀箱,通过螺栓、螺母将新阀板和连接臂固定连接;⑤ 检测、调试拆除下密阀箱里面的手动葫芦,用检修道门处设置的两 个电动葫芦,检测料流阀工作状态,并通过调整使其达到技术要求;连接料 流阀连杆销轴和液压缸销轴,开启液压站进行试车;⑥ 通过第⑤步操作使料流阀工作正常后,安装下密阀箱两边的检修道门, 放下下密阀板,连接下密阀液压缸销轴,拆除沙粒和盲板,安装下密阀挡料 板,关下密阀箱道门,此时阀板更换完成,可恢复正常生产。上述第⑤步的调整主要是调整两阀板之间的间隙,其调整方法为在新 阀板和连接臂之间设置金属垫片,通过不同的垫片厚度和位置关系改变阀板 的角度,从而使两阀板的间隙在技术要求之内。本技术方案的提出,给高炉料流阀阀板计划外的更换提供了一个可供操 作的方法和借鉴,其至少具有如下有益效果1、 施工时间短,工作效率高,通常在150分钟内即可完成整个更换工作, 能够最大程度地减小更换对生产的影响。2、 下密阀箱经压縮空气吹扫,煤气浓度在安全范围内,下密阀箱里不需 要动火就能完成整个更换工作,安全性好。3、 本方案的提出,给行业在同样问题上的解决提供了有益的参考。


图l一本发明高炉加料部分结构示意图; 图2—两阀板位置结构示意图; 图3—图2俯视图(一边阀板)。
具体实施方式
以下结合附图详细介绍本发明。在进行正式更换之前,需要做好如下三大部分准备工作一、 制定详细的施工方案和检测方法;二、 备件、材料、工具、人员准备到位;三、 制定安全措施,准备好所需要的物料,搭建好检修安全平台。 在上述准备工作完成后,便可正式进行高炉料流阀阀板的更换,其具体操作步骤如下,请同时结合图l、图2和图3:① 待料罐2和上料罐1中的炉料全部清空后,使高炉休风,将挡料阀4、 上密阀5、料流阀6和下密阀7全部打开到位,然后进行本步骤如下准备工作(以下工作能同时进行的尽量同时进行,以节省更换时间)打开下密阀箱9 道门,拆除下密阀液压缸销轴,使下密阀可转动到离开其正常工作的极限位 置,拆除下密阀挡料板,拉开下密阀板以留给更换人员足够的工作空间,在 中央喉管IO上端盖上盲板并填上沙粒以完全切断煤气上行通道,向下密阀箱 9里面通入压縮空气以排除盲板上方的煤气,同时拆除料流阀液压缸销轴和连 杆销轴,使与阀板固定连接的连接臂在外力作用下可以停留在任意位置;② 检测下密阀箱里面的煤气浓度,达到安全标准后转入步骤③,否则继 续向下密阀箱里面送压縮空气以进一步排除煤气,直到达到安全标准为止;③ 安装起吊装置由于阀板的重量高达数百斤,由人工来运进、运出是 不现实的,因此需要安装起吊装置。首先拆除下密阀箱两边的检修道门,在 检修道门口处各设置一个电动葫芦,以电动葫芦为外力使料流阀的连接臂可 以停留在任意位置;同时在料罐里面设置一横方,手动葫芦安装在横方上用 于吊装提升新旧阀板;④ 拆除旧阀板、安装新阀板将固定阀板12和连接臂13的螺母15用液 压螺纹破切器剪破(由于螺母的工作环境决定了其不能正常拧开,只能以破 坏方式去除,同时从安全角度考虑,这里不能用火焰切割刀,因为火焰切割 刀工作时会产生火花,而下密阀箱内本身残留有未排尽的煤气,如用火焰火 焰切割刀有可能产生爆炸危险),拆除连接阀板12和连接臂13的螺栓14,螺 栓14、螺母15拆下后再拆下旧阀板12并通过手动葫芦运出下密阀箱9,然后再通过手动葫芦将新阀板运进下密阀箱,通过螺栓、螺母将新阀板和连接臂固定连接;⑤ 检测、调试拆除下密阀箱里面的手动葫芦,用检修道门口处设置的 两个电动葫芦,检测料流阀工作状态是否满足要求,并通过调整使其达到技 术要求;这里的技术要求主要是指两阀板之间的间隙是否在规定的范围内, 比如750高炉其间隙要求为8 12mm,其具体调整方法为在新阀板12和连 接臂13之间设置金属垫片16,见图2和图3,图2中的箭头表示阀板运动方 向,通过不同的垫片厚度、位置关系并配合螺母的松紧程度来改变阀板的角 度,使阀板靠向中心一端上翘或下沉,从而使两阀板的间隙在技术要求之内; 连接料流阀连杆销轴和液压缸销轴,开启液压站进行试车;⑥ 通过第(D步操作使料流阀工作正常后,最后进行复原工作,将拆除的 检修道门重新安装在下密阀箱两边,放下下密阀板使其到位,连接下密阀液 压缸销轴,拆除沙粒和盲板,安装下密阀挡料板,关下密阀箱道门,此时阀 板更换完成,可恢复正常生产。
权利要求
1、高炉料流阀阀板更换方法,其特征在于它包括如下步骤①待料罐(2)和上料罐(1)中的炉料全部清空后,使高炉休风,将挡料阀(4)、上密阀(5)、料流阀(6)和下密阀(7)全部打开到位,然后进行本步骤如下准备工作打开下密阀箱道门,拆除下密阀液压缸销轴,拆除下密阀挡料板,拉开下密阀板,在中央喉管(10)上端盖上盲板并填上沙粒以切断煤气通道,向下密阀箱里面送压缩空气以排除盲板上方的煤气,同时拆除料流阀液压缸销轴和连杆销轴;②检测下密阀箱里面的煤气浓度,达到安全标准后转入步骤③,否则继续向下密阀箱里面送压缩空气以排除煤气;③安装起吊装置拆除下密阀箱两边的检修道门,在检修道门处各设置一个电动葫芦,通过电动葫芦使料流阀的连接臂可以停留在任意位置;在下密阀箱里面设置手动葫芦用于吊装提升新旧阀板;④拆除旧阀板、安装新阀板将固定阀板(12)和连接臂(13)的螺母(15)用液压螺纹破切器剪破,拆除连接阀板(12)和连接臂(13)的螺栓(14),拆下旧阀板并通过手动葫芦运出下密阀箱,再通过手动葫芦将新阀板运进下密阀箱,通过螺栓、螺母将新阀板和连接臂固定连接;⑤检测、调试拆除下密阀箱里面的手动葫芦,用检修道门处设置的两个电动葫芦,检测料流阀工作状态,并通过调整使其达到技术要求;连接料流阀连杆销轴和液压缸销轴,开启液压站进行试车;⑥通过第⑤步操作使料流阀工作正常后,安装下密阀箱两边的检修道门,放下下密阀板,连接下密阀液压缸销轴,拆除沙粒和盲板,安装下密阀挡料板,关下密阀箱道门,恢复生产。
2、 根据权利要求1所述的高炉料流阀阀板更换方法,其特征在于所述 第⑤步调整时,在新阀板(12)和连接臂(13)之间设置金属垫片(16)以 调整两阀板(12)的间隙。
全文摘要
本发明公开了一种高炉料流阀阀板更换方法,其步骤为①炉料清空后,高炉休风,打开、拆除相关部件,进行煤气隔离和排除处理;②拆除下密阀箱两边的检修道门,在检修道门处和下密阀箱里面设置起吊装置;③拆除旧阀板、安装新阀板;④检测、调试,合格后进行复原工作,此时便可恢复正常生产。本发明安全性高,施工时间短(只要150分钟),能够最大程度地减小更换对生产的影响。本方案的提出,给同行提供了有益的参考,适合高炉料流阀阀板计划外的更换。
文档编号C21B7/00GK101245397SQ20081006946
公开日2008年8月20日 申请日期2008年3月12日 优先权日2008年3月12日
发明者涛 吴, 吴益平, 镇 贺 申请人:重庆钢铁(集团)有限责任公司
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