含铬铁水的生产方法与流程

文档序号:16856403发布日期:2019-02-12 23:21阅读:733来源:国知局
含铬铁水的生产方法与流程

本发明涉及冶金领域,尤其涉及一种含铬铁水的生产方法。



背景技术:

含铬铁水是生产不锈钢的主要原料,目前用小竖炉生产含铬铁水的常规方法是将含铬矿石、焦炭、熔剂以及其它铁矿石从炉顶加入,或是将含铬矿粉、含铬除尘灰压制成团块或是烧结成烧结矿后,按常规工艺冶炼得到含铬铁水。

然而,采用小竖炉冶炼含铬铁水时,铁水中的铬含量一般为10%左右,当铬的含量高于该范围时,则因铬氧化物还原温度高,焦炭消耗量大,导致铁水中的磷含量也相当高,因此不利于后部炼钢工序的使用。另外,当铁水中铬含量太高时,铁水流动性变差,造成出铁困难,从而影响生产的正常进行。所以目前采用小竖炉生产含铬铁水时,经常面临铁水中磷含量高以及铁水流动性差等问题。

因此,本领域亟需开发一种用小竖炉冶炼含铬铁水的新工艺。



技术实现要素:

本发明的目的是针对现有技术的缺陷,提供了一种含铬铁水的生产方法。

具体的,本发明的一种含铬铁水的生产方法,包括以下步骤:

(1)在竖炉中插入电极;

(2)将混合均匀的含铬除尘灰、硅石粉和煤粉从竖炉的侧面喷入,铁矿粉从炉顶加入;

(3)冶炼;

(4)出渣,出铁。

上述的含铬铁水的生产方法,步骤(4)中,所述出渣为炉渣从炉缸两侧流出,所述出铁为铁水从炉缸底部流出。

上述的含铬铁水的生产方法,所述铁水中铬含量为13-16%,磷含量为0.020-0.055%;铁水的温度为1430-1460℃;炉渣二元碱度为0.9-1.2。

上述的含铬铁水的生产方法,按重量百分比计,所述含铬除尘灰含tfe20-63%%、sio2≤15%、al2o3≤3%、cao10-25%,mgo≤6%、cr5-30%、p≤0.2%,优选为,所述含铬除尘灰含tfe37.8%、sio25.8%、al2o30.5%、cao16.1%,mgo3.3%、cr11.8%、p0.025%。

上述的含铬铁水的生产方法,按重量百分比计,所述铁矿粉含tfe50-71%、sio2≤10%、al2o3≤3%、cao≤5%、mgo≤3%、cr≤20%、p≤0.1%;优选为,所述铁矿粉含tfe62.1%、sio28.3%、al2o30.7%、cao0.26%、mgo0.82%、cr0.02%、p0.04%。

上述的含铬铁水的生产方法,按重量百分比计,所述硅石粉含sio292-97%,优选为96%。

上述的含铬铁水的生产方法,按重量百分比计,所述煤粉含c60-85%,优选为72.3%。

上述的含铬铁水的生产方法,按重量份数计,所述含铬除尘灰为1000-1500份,所述硅石粉为15-110份,所述煤粉为180-1200份,所述铁矿粉为300-600份。

上述的含铬铁水的生产方法,所述含铬除尘灰、所述铁矿粉、所述硅石粉和所述煤粉中粒径小于0.074mm的比例均为≥60%。

上述的含铬铁水的生产方法,所述含铬除尘灰中粒径小于0.074mm的比例为88%;所述铁矿粉中粒径小于0.074mm的比例为67%;所述硅石粉中粒径小于0.074mm的比例为83.2%;所述煤粉中粒径小于0.074mm的比例为83%。

本发明的技术方案具有如下的有益效果:

本发明提供的含铬铁水的生产方法不仅提高了出铁温度,还降低了铁水中磷元素的含量,改善了铁水的流动性,既有利于后部炼钢工序的使用,也有利于出铁、出渣操作。

附图说明

图1为本发明实施例中使用的竖炉结构示意图,

其中,1为炉顶布料装置,2为电极,3为侧插喷枪,4为出渣口,5为炉底出铁口。

具体实施方式

为了充分了解本发明的目的、特征及功效,通过下述具体实施方式,对本发明作详细说明。本发明的工艺方法除下述内容外,其余均采用本领域的常规方法或装置。下述名词术语除非另有说明,否则均具有本领域技术人员通常理解的含义。

具体的,本发明提供的含铬铁水的生产方法,包括以下步骤:

(1)在竖炉中插入电极;

(2)将混合均匀的含铬除尘灰、硅石粉和煤粉从竖炉的侧面喷入,铁矿粉从炉顶加入;

(3)冶炼;

(4)出渣,出铁。

在步骤(1)中,将电极插入竖炉后,立即调整电极的功率档位,其中档位的设置可根据实际冶炼过程的需要进行调整,在此本发明不作限定。

本发明提供的含铬铁水的生产方法不仅提高了出铁温度,还降低了铁水中磷元素的含量,改善了铁水的流动性,既有利于后部炼钢工序的使用,也有利于出铁、出渣操作。

本发明步骤(2)中,对加料顺序没有特殊规定,可以一次性加完,也可以分批加入。

具体的,在一些实施例中,按重量百分比计,所述含铬除尘灰含tfe20-63%%、sio2≤15%、al2o3≤3%、cao10-25%,mgo≤6%、cr5-30%、p≤0.2%,优选为,所述含铬除尘灰含tfe37.8%、sio25.8%、al2o30.5%、cao16.1%,mgo3.3%、cr11.8%、p0.025%。此外,含铬除尘灰还含有其它多种物质,在此不一一列举。

其中,在一些实施例中,按重量百分比计,所述铁矿粉含tfe50-71%、sio2≤10%、al2o3≤3%、cao≤5%、mgo≤3%、cr≤20%、p≤0.1%;优选为,所述铁矿粉含tfe62.1%、sio28.3%、al2o30.7%、cao0.26%、mgo0.82%、cr0.02%、p0.04%。此外,铁矿粉还含有其它多种物质,在此不一一列举。

其中,在一些实施例中,按重量百分比计,所述硅石粉含sio292-97%,优选为96%,此外,硅石粉中还含有其它多种物质,在此不一一列举。

其中,在一些实施例中,按重量百分比计,所述煤粉含c60-85%,其余为灰分等其他物质。在一个优选的实施例中,所述煤粉含c72.3%及sio26.1%、al2o33.7%、cao0.38%、mgo0.10%、p0.02%。此外,煤粉还含有其它多种物质,在此不一一列举。

在一些优选的实施例中,按重量份数计,所述含铬除尘灰为1000-1500份,所述硅石粉为15-110份,所述煤粉为180-1200份,所述铁矿粉为300-600份。

其中,所述含铬除尘灰、所述铁矿粉、所述硅石粉和所述煤粉中粒径小于0.074mm的比例均为≥60%。

其中,所述含铬除尘灰的粒径小于0.074mm比例为88%;所述铁矿粉的粒径小于0.074mm比例为67%;所述硅石粉的粒径小于0.074mm比例为83.2%;所述煤粉的粒径小于0.074mm比例为83%。

在步骤(3)的冶炼步骤中,冶炼工艺参数可根据实际生产需要进行设定,本发明在此不做限定。

其中,在一些实施例中,所述步骤(4)中,出渣为炉渣从炉缸两侧流出,出铁为铁水从炉缸底部流出。

通过本发明的方法生产的含铬铁水中,铬含量为13-16%,磷含量为0.020-0.055%;铁水的温度为1430-1460℃;炉渣二元碱度为1左右,优选为0.9-1.2。

常规含铬铁水的生产方法生产的铁水中铬含量约10%,磷含量>0.08%,铁水温度约1410℃。本发明生产的铁水与其相比,铬的含量和铁水温度显著提高,磷的含量大幅度降低,因此,本发明的含铬铁水的生产方法具有广阔的应用前景。

为了使本发明的含铬铁水的生产方法更加直观、清楚,下面参照图1对本发明的含铬铁水的生产方法步骤做详细介绍:

(1)在竖炉中插入三个电极2;

(2)将混合均匀的含铬除尘灰、硅石粉和煤粉从竖炉的侧插喷枪3喷入,铁矿粉从炉顶的炉顶布料装置1加入;

(3)冶炼;

(4)冶炼结束后,炉渣从炉缸两侧的出渣口4流出,含铬铁水从炉底出铁口5流出。

实施例

下面通过实施例的方式进一步说明本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。下列实施例中未注明具体条件的实验方法,按照常规方法和条件。

基准实施例

本实施例是竖炉冶炼含铬铁水的常规生产方法。

本实施例的具体步骤如下:

(1)配料:

含铬除尘灰、铁矿粉、硅石粉和焦炭按下述重量百分比进行称量配料,具体的配比为:

其中,含铬除尘灰中tfe37.8%、sio25.8%、al2o30.5%、cao16.1%、mgo3.3%、cr11.8%、p0.025%、粒径小于0.074mm的比例为88%。

a铁矿粉中tfe65.2%、sio23.5%、al2o30.65%、cao0.37%、mgo0.64%、cr0.021%、p0.04%、粒径小于0.074mm的比例为67%。

硅石粉的sio296%。

焦炭的sio26.1%、al2o33.8%、cao0.44%、mgo0.14%、p0.026%。

(2)压团

将含铬除尘灰、铁矿粉和硅石粉压制成20mm左右的团块,并进行烘干。

(3)加料

将烘干后的团块和焦炭从竖炉顶部经布料系统加入。

(4)冶炼

在竖炉内冶炼含铬铁水,得到含铬铁水。

(5)出渣、出铁

铁水、炉渣从炉缸两侧流出。

经检测,铁水中铬含量为10.3%,磷含量为0.086%,铁水温度为1410℃,炉渣二元碱度为1.0。

上述基准例表明,按常规竖炉工艺生产含铬10.3%左右的铁水,铁水磷含量达到0.086%左右,相对较高,不利于后部炼钢工序使用。另外,铁水温度相对较低,仅为1410℃左右,铁水流动性差,出铁困难。

实施例1

本实施例采用将电极插入竖炉,并调整到相应的功率档位,含铬除尘灰、硅石粉和煤粉从竖炉侧面的喷枪中喷入,而铁矿粉从炉顶的布料装置中加入,不再使用焦炭,用960份煤粉代替基准期的1260份焦炭,硅石粉的用量也由11份调整为43份,然后生产铬含量高的含铬铁水。

本实施例制造含铬铁水的步骤如下:

(1)将电极2插入竖炉,并调整到相应的功率档位。

(2)配料:

含铬除尘灰、铁矿粉、硅石粉和煤粉按下述重量百分比进行称量配料,具体的配比为:

其中,含铬除尘灰中tfe37.8%、sio25.8%、al2o30.5%、cao16.1%、mgo3.3%、cr11.8%、p0.025%,粒径小于0.074mm的比例为88%。

b铁矿粉中tfe62.1%、sio28.3%、al2o30.7%、cao0.26%、mgo0.82%、cr0.02%、p0.04%,粒径小于0.074mm的比例为67%。

硅石粉中sio296%,粒径小于0.074mm的比例为83.2%。

煤粉的sio26.1%、al2o33.7%、cao0.38%、mgo0.10%、p0.02%,粒径小于0.074mm的比例为83%。

(3)加料

将含铬除尘灰、硅石粉和煤粉混合均匀得到混合物,将所述混合物从竖炉侧面的喷枪3中喷入,将铁矿粉从炉顶的布料装置1中加入。

(4)冶炼

在竖炉内冶炼含铬铁水,得到含铬铁水、炉渣。

(5)出渣、出铁

炉渣从炉缸两侧出渣口4流出,铁水从炉缸底部出铁口5流出。

经检测,铁水铬含量为13.6%,铁水磷含量为0.052%,铁水温度为1430℃,炉渣二元碱度为1.05左右。

本实施例表明,采用本发明工艺生产的含铬铁水,在铁水铬含量提高的情况下,铁水的磷含量由基准期的0.086%下降为0.052%,铁水温度也由1410℃上升到1430℃,而铁水磷含量降低后有利于后部工序使用,铁水温度提高后,可改善铁水的流动性,有利于出铁、出渣。

实施例2

本实施例采用将电极插入竖炉,并调整到相应的功率档位,含铬除尘灰、硅石粉和煤粉从竖炉侧面的喷枪中喷入,而铁矿粉从炉顶的布料装置中加入,不再使用焦炭,用610份煤粉代替基准期的1260份焦炭,硅石粉的用量也由11份调整为64份,然后生产含铬铁水。

本实施例制造含铬铁水的步骤特征如下:

(1)将电极2插入竖炉,并调整到相应的功率档位。

(2)配料:

含铬除尘灰、铁矿粉、硅石粉和煤粉按下述重量百分比进行称量配料,具体的配比为:

其中,含铬除尘灰中tfe37.8%、sio25.8%、al2o30.5%、cao16.1%、mgo3.3%、cr11.8%、p0.025%,粒径小于0.074mm的比例为88%。

铁矿粉中tfe62.1%、sio28.3%、al2o30.7%、cao0.26%、mgo0.82%、cr0.02%、p0.04%,粒径小于0.074mm的比例为67%。

硅石粉中sio296%,粒径小于0.074mm的比例为83.2%。

煤粉中sio26.1%、al2o33.7%、cao0.38%、mgo0.10%、p0.02%,粒径小于0.074mm的比例为83%。

(3)加料

将含铬除尘灰、硅石粉和煤粉混合均匀得到混合物,将所述混合物从竖炉侧面的喷枪3中喷入,将铁矿粉从炉顶的布料装置1中加入。

(4)冶炼

在竖炉内冶炼含铬铁水,得到含铬铁水、炉渣。

(5)出渣、出铁

炉渣从炉缸两侧出渣口4流出,铁水从炉缸底部出铁口5流出。

经检测,铁水铬含量为13.6%,铁水磷含量为0.045%,铁水温度为1445℃,炉渣二元碱度为1.05。

上述实施例表明,采用本发明工艺生产的含铬铁水,在铁水铬含量提高的情况下,铁水的磷含量由基准期的0.086%下降为0.045%,铁水温度也由1410℃上升到1445℃,而铁水磷含量降低后有利于后部工序使用,铁水温度提高后,可改善铁水的流动性,有利于出铁、出渣。

实施例3

本实施例采用将电极插入竖炉,并调整到相应的功率档位,含铬除尘灰、硅石粉和煤粉从竖炉侧面的喷枪中喷入,而铁矿粉从炉顶的布料装置中加入,不再使用焦炭,用320份煤粉代替基准期的1260份焦炭,硅石粉的用量也由11份调整为82份,然后生产含铬铁水。

本实施例制造含铬铁水的步骤特征如下:

(1)将电极2插入竖炉,并调整到相应的功率档位。

(2)配料:

含铬除尘灰、铁矿粉、硅石粉和煤粉按下述重量百分比进行称量配料,具体的配比为:

其中,含铬除尘灰中tfe37.8%、sio25.8%、al2o30.5%、cao16.1%、mgo3.3%、cr11.8%、p0.025%,粒径小于0.074mm的比例为88%。

铁矿粉中tfe62.1%、sio28.3%、al2o30.7%、cao0.26%、mgo0.82%、cr0.02%、p0.04%,粒径小于0.074mm的比例为67%。

硅石粉中sio296%,粒径小于0.074mm的比例为83.2%。

煤粉中sio26.1%、al2o33.7%、cao0.38%、mgo0.10%、p0.02%,粒径小于0.074mm的比例为83%。

(3)加料

将含铬除尘灰、硅石粉和煤粉混合均匀得到混合物,将所述混合物从竖炉侧面的喷枪3中喷入,将铁矿粉从炉顶的布料装置1中加入。

(4)冶炼

在竖炉内冶炼含铬铁水,得到含铬铁水、炉渣。

(5)出渣、出铁

炉渣从炉缸两侧出渣口4流出,铁水从炉缸底部出铁口5流出。

经检测,铁水中铬含量为13.6%,磷含量为0.039%,铁水温度为1450℃,炉渣二元碱度为1.05。

上述实施例表明,采用本发明工艺生产的含铬铁水,在铁水铬含量提高的情况下,铁水的磷含量由基准期的0.086%下降为0.039%,铁水温度也由1410℃上升到1450℃,而铁水磷含量降低后有利于后部工序使用,铁水温度提高后,可改善铁水的流动性,有利于出铁、出渣。

本发明在上文中已以优选实施例公开,但是本领域的技术人员应理解的是,这些实施例仅用于描绘本发明,而不应理解为限制本发明的范围。应注意的是,凡是与这些实施例等效的变化与置换,均应设为涵盖于本发明的权利要求范围内。因此,本发明的保护范围应当以权利要求书中所界定的范围为准。

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