一种快速恢复定期检修炉况的方法

文档序号:8295162阅读:299来源:国知局
一种快速恢复定期检修炉况的方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于炼铁高炉炉况领域,具体涉及一种快速恢复定期检修炉况的方法。
【背景技术】
[0002] 大型高炉一般每3?4个月休风定检一次,一次定检32?48h不等。如何实现定 检快速恢复炉况,成为高炉生产技术的一个重要课题。大型高炉具有如下生产特点:
[0003] 1.大型高炉体积和冷却强度大,休风期间热量损失大;
[0004] 2.送风初期渣铁热量亏欠严重,排放困难;
[0005] 3.送风恢复,煤气流规整过程中,渣皮易脱落,操作炉型变化大;
[0006] 4.高硅铁冶炼时间长时,严重影响产量和质量指标。
[0007] 高炉的长、短期休风定检的顺利、快速复风操作就是高炉生产操作中重要的一部 分,是大型高炉实现安全、环保、低燃料比、高利用系数和低硅冶炼生产的重要环节。

【发明内容】

[0008] 本发明提供快速恢复定期检修炉况的方法。
[0009] 本发明的设计理论:鼓风湿度在经过热风炉和达到高炉风口前端这个过程中H2O 在炉内会发生水煤气反应和其中的4与CO2反应,这2个反应会对高炉冶炼产生如下3个 影响:
[0010] 1、鼓风中湿度每增加1%,煤气量增加〇. 5%,保持压差不变,可增加单位时间内 风口前燃烧的焦炭量。
[0011] 2、每1%湿度(8g/m3)在风口前分解耗热13440KJ/kg,将使理论燃烧温度和炉缸 煤气的平均温度降低40?45 °C。
[0012] 3、鼓风加湿后,炉缸煤气中CCHH2的浓度增加,N2的含量减少。风口前燃烧形成的 煤气中,还原性气体的数量和浓度增加,还原速度加快,间接还原发展,使矿石中氧化铁的 还原过程加快,使高炉内直接还原度降低,有利于焦比的降低。
[0013] 煤气中H2含量的增加,使煤气的密度和粘度降低,有利于改善炉内的透气性,煤气 中氢含量的增加同时使煤气流的流速增大。
[0014] 总之,高炉冶炼风中湿度每增加 lg/m3,理论燃烧温度降低6. 0?8. (TC,焦比增加 0· 8 ?I. Okg/t,产量增加 0· 1%?0· 5%。
[0015] 根据上述理论,一种快速恢复定期检修炉况的方法,其特征是提高鼓风湿度,即休 风前IOh停焦丁,增加炉缸区焦炭的粒度,保证炉缸有良好透气、透液性;下调炉渣碱度,使 休风料炉渣二元碱度按1. 10控制;休风前铁水测温PT > 1530°C,生铁[Si] > 0. 7%,有足 够的热储备;休风时出净渣铁,净化炉缸,炉内无滞留渣铁;将入炉湿度加到20?25g/m3。
[0016] 1)、在风量由2500m3/min增加到5000m3/min的过程中就逐步提高湿度至12? 17g/m 3,较正常湿度大3?5g/m3;
[0017] 2)、风量为5000?6000m3/min,湿度为17?22g/m3,较正常湿度大5?10g/m 3, 迎接休风料中空焦的下达,为顺利加风和下放炉温创造条件;
[0018] 3)、风量是6000m3/min以上,湿度是22?25g/m3,较正常湿度大10?15g/m 3。实 现大型高炉定检40?48h,在10?12h内成功、快速恢复。
[0019] 大型高炉正常生产时正常湿度一般在是10?15g/m3。
[0020] 本发明平稳过渡定期检修前休风料中加入的各段焦炭负荷和空焦,可以在12? 16h内使生铁[Si]含量达到0. 3%?0. 5%的正常水平。
[0021] 按一座4000m3级大型高炉,每年计划定检4次,平均每次送风恢复缩短时间 l〇h,计算出全年缩短时间40h,折算系数为0. 65,对应提高产量40X0. 65 X 11000 + 24 = 11916. 7t。以铁水价格2200元/t,计算产生的经济价值为11916. 7X2200 = 2621. 7万元。 同时,节约了大量的燃料消耗,减少了大量的人力物力的浪费。由于炉况恢复快,相应减少 了出高硅铁的炉次,提高了生铁价格,降低了能耗和生铁成本,也降低了工序能耗和炼钢成 本。
[0022] 高炉在定检快速复风过程中,在送风Ih后的第1炉生铁[Si]含量在2. 4%,现场 出现渣铁发粘,流动性差的现象,果断增加送风湿度,将入炉湿度在Ih内由13g/m3增加到 20g/m 3,在送风2?2. 5h后的仍是第1炉铁生铁[Si]含量下降到1. 5%,生铁[Si]含量下 降了 0.9%。送风3h后的第2炉生铁[Si]含量下降到0.7%。此后,由于湿度使用一直在 25g/m3,生铁[Si]含量在后期的炉况恢复过程中迅速降低到0. 6%?0. 8%,极大地促进了 生铁[Si]含量的降低。
[0023] 说明:根据高炉冶炼规律,调整湿度后,在高炉内起作用的时间为1?2h,降低生 铁[Si]含量需要2?3h。所以,调整湿度还是有作用的。
[0024] 高炉在炉况恢复过程中,由于使用高湿度恢复,使高炉易于接受风量,炉内压量关 系良好,压差在可控范围内。
【具体实施方式】
[0025] 2014年07月25日6 :58?27日17 :48高炉进行了第43次检修,检修58h50min。 本次检修前炉况较好,休风料全炉焦比397kg/t,燃料比583kg/t,休风前2炉铁[Si]= 0.98%?1.24%,铁水温度1524°〇。检修后送风恢复时,风量3600111 3/1^11时,19:14累计风 量23. 6万m3料开始动,无崩料,压量关系好转,加风节奏200m3A30min ·次),19 :31风量加 到4000m3/h开始喷煤,喷煤量35t/h,富氧量5000m3/h,28日6:00风量6200m3/min,富氧量 15000m 3/h,用时12h,下料好,压量关系较好,压差160?170KPa,炉况基本恢复正常。2014 年7月27日高炉定检后送风恢复过程原始数据见表1。
[0026] 表12014年7月27日(第43次)高炉定检后送风恢复过程原始数据
[0027]
【主权项】
1. 一种快速恢复定期检修炉况的方法,其特征是提高鼓风湿度。
2. 根据权利要求1所述的一种快速恢复定期检修炉况的方法,其特征是提高鼓风湿度 包括下述内容:(1)休风前l〇h下调炉渣碱度,使休风料炉渣二元碱度按1. 05控制;(2)休 风前铁水测温> 1530°C,生铁[Si]含量> 0. 7% ; (3)送风恢复过程中将入炉湿度调整到 20 ?25g/m3。
3. 根据权利要求2所述的一种快速恢复定期检修炉况的方法,其特征是湿度调整方法 是: (1) 、在鼓风风量由2500 m3/min增加到5000 m3/min的过程中将入炉湿度调整到比正 常湿度大3?5g/m3; (2) 、鼓风风量为5000?6000m3/min,入炉湿度调整到比正常湿度大5?10g/m3; (3) 、鼓风风量大于6000 m3/min,入炉湿度调整到较正常湿度大10?15g/m3。
【专利摘要】一种快速恢复定期检修炉况的方法,属于炼铁高炉炉况领域,其特征是提高鼓风湿度;即(1)定期检修休风前10h停焦丁;(2)下调炉渣碱度,使休风料炉渣二元碱度按1.10控制;(3)休风前铁水测温>1530℃,生铁[Si]含量>0.7%;(4)休风时出净渣铁,净化炉缸,炉内无滞留渣铁;(5)将入炉湿度调整到20~25g/m3。本发明平稳过渡定期检修前休风料中加入的各段焦炭负荷和空焦,可以在10~12h内使送风参数生铁[Si]含量达到0.3%~0.5%的正常水平。
【IPC分类】C21B7-00
【公开号】CN104611488
【申请号】CN201510050571
【发明人】唐顺兵, 王红斌, 郑伟
【申请人】山西太钢不锈钢股份有限公司
【公开日】2015年5月13日
【申请日】2015年2月1日
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