一种稳定控制浓磷酸质量分数的生产工艺的制作方法

文档序号:13324559阅读:301来源:国知局
一种稳定控制浓磷酸质量分数的生产工艺的制作方法

技术领域:

本发明属于化工技术领域,具体涉及一种稳定控制浓磷酸质量分数的生产工艺。



背景技术:

湿法磷酸浓缩过程中,需要把22%稀磷酸循环浓缩蒸发为45%—46%浓磷酸之间;作为后续磷酸二铵产品生产的中间产品,其质量分数控制为45.5%;若质量分数低于45.5%,则后续工艺中带入大量多余水分,(必要时需进行返工重新浓缩)影响磷酸二铵的生产控制指标和形成的粒子外观,易发生质量事故;质量分数过高,极大地浪费资源,不利于后续磷酸二铵生产指标控制。现没有很好测量检测装置和系统,目前采用人工取样测比重方式,但采用人工取样分析浓磷酸产品质量分数,其存在很大的时间偏差(一小时取一次样品),且取样频率高,若工人忙于其他事,未及时取样,则会造成质量分数过高的问题,随着控制指标的波动该方式在操作过程中存在很大的时间偏差,严重影响产品质量。目前未发现有什么好的方法解决此问题。



技术实现要素:

为了解决上述技术问题,本发明在现有的技术基础上作出创造性改进,提供了一种稳定控制浓磷酸质量分数的生产工艺,该工艺在湿法磷酸浓缩过程中,在浓磷酸循环槽中增加密度检测系统,同时新增密度连锁自动控制系统,分别控制磷酸排出和添加,达到生产的平衡、连续、稳定,同时减少人工成本,稳定产品质量。

具体地,一种稳定控制浓磷酸质量分数的生产工艺,包括以下步骤:

将22%的稀磷酸(来自稀磷酸灌区)由换热器下部进入换热器,在换热器中与蒸汽进行逆流换热,进入闪蒸室蒸发浓缩,闪蒸室真空度控制为78kpa,浓缩后的浓磷酸进入浓磷酸循环槽,浓磷酸循环槽中浓磷酸通过循环泵打入换热器,进行换热之后进行闪蒸,重复以上循环浓缩过程,当浓磷酸的质量分数为45%—46%时,密度为1.610—1.620之间,密度连锁控制系统控制接收到信号,将浓磷酸成品打走,同时连锁控制稀磷酸进酸管线,补充稀磷酸。新、旧工艺流程如附图1、附图2所示。

本发明的有益效果为:

本发明在湿法磷酸浓缩过程中,在浓磷酸循环槽中增加密度检测系统,同时新增密度连锁自动控制系统,分别控制磷酸排出和添加,达到生产的平衡、连续、稳定,同时减少人工成本,稳定产品质量。

附图说明:

附图1:湿法磷酸浓缩新工艺流程图:

附图2:湿法磷酸浓缩旧工艺流程图:

具体实施方式:

下面结合本发明最佳实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的保护范围。此外应理解,在阅读了本发明的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于

本技术:
所附权利要求书所限定的范围。

实施例:稳定控制浓磷酸质量分数的生产工艺

在贵州开磷集团矿肥公司在湿法磷酸浓缩工段,在浓磷酸循环槽中增加密度检测系统,同时新增密度连锁自动控制系统,分别控制磷酸排出和添加,将22%的稀磷酸(来自稀磷酸灌区)由换热器下部进入换热器,在换热器中与蒸汽进行逆流换热,进入闪蒸室蒸发浓缩,闪蒸室真空度控制为78kpa,浓缩后的浓磷酸进入浓磷酸循环槽,浓磷酸循环槽中浓磷酸通过循环泵打入换热器,进行换热之后进行闪蒸,重复以上循环浓缩过程,当浓磷酸的质量分数为45%—46%时,密度为1.610—1.620之间,密度连锁控制系统控制接收到信号,将浓磷酸成品打走,同时连锁控制稀磷酸进酸管线,补充稀磷酸。

上述工艺从2016年5月份运行至今,生产平衡、连续、稳定,同时减少人工成本,稳定产品质量,未出现产品质量事故,较旧工艺,其产品质量稳定性显著提高。



技术特征:

技术总结
本发明提供了一种稳定控制浓磷酸质量分数的生产工艺,该工艺在湿法磷酸浓缩过程中,在浓磷酸循环槽中增加密度检测系统,同时新增密度连锁自动控制系统,分别控制磷酸排出和添加,达到生产的平衡、连续、稳定,同时减少人工成本,稳定产品质量。

技术研发人员:杨阳;彭学江;陈彬;杨秀国;杨红;张梅;胡黔;文立周
受保护的技术使用者:贵州开磷集团矿肥有限责任公司
技术研发日:2017.08.22
技术公布日:2017.12.29
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