一种真空缓冲罐吸料自动冲洗装置的制作方法

文档序号:22777467发布日期:2020-11-03 23:34阅读:101来源:国知局
一种真空缓冲罐吸料自动冲洗装置的制作方法

本实用新型涉及一种真空缓冲罐吸料自动冲洗装置,用于有物料真空进料的生产过程,减少物料损耗,提高进料效率,延长设备寿命,提升产品品质。



背景技术:

真空进料过程中,由于真空吸力较大,物料常被吸入真空泵和缓冲罐。在这个过程中,产生三个问题。

一是被吸走的物料通过真空管道进入真空泵及循环水箱,降低了真空泵的使用寿命,对循环水造成污染,影响排放。

二是有些粉料流动性不好,就会堵塞真空管,影响抽料速度,需要人为干预,影响了生产效率。

三是由于有物料被吸走,造成生产达不到配方要求,产品品质受影响。



技术实现要素:

本实用新型目的是提供一种真空缓冲罐吸料自动冲洗装置,整套装置可有效提高进料速度,提高生产效率;可有效减少物料损耗,延长设备使用寿命,保证产品品质。

本实用新型目的是通过如下措施来达到:设计一种真空缓冲罐吸料自动冲洗装置,包括真空缓冲罐、阻料器、清洗球、控制箱、流量计和自动阀门等。其特征在于:真空缓冲罐位于生产容器上方,出口与生产容器连接;真空缓冲罐内部焊接两级阻料器,顶部设置自动旋转清洗球,通过管道连接流量计,通过阀门和控制箱控制清洗水量。真空进料时,由于真空力量较大,有部分物料被吸入真空缓冲罐,由于罐内两级阻料器的作用,大部分被抽原料被阻挡,不能进入缓冲罐和真空泵,这样就避免了对真空泵及循环水的污染,延长了真空泵的使用寿命。物料吸完后用计量后的配方水通过旋转清洗球冲洗缓冲罐内壁物料,冲洗后的物料自流回生产容器。

本实用新型与以往真空缓冲罐装置相比,有益技术效果在于:

1、真空缓冲罐进出口均设置了阻料器,一进一出共两级,两道屏障可有效阻止物料进入真空缓冲罐和真空泵,避免了对真空泵及循环水的污染,延长了真空泵的使用寿命,绿色环保。并能有效防止真空管路结垢堵塞,提高了进料速度和生产效率。

2、少量吸进缓冲罐内部的物料,用计量后的配方水通过旋转清洗球冲洗缓冲罐内壁,冲洗后的物料自流回生产容器。该装置的应用可保证几乎所有原料不被损耗,保证了配方的准确性,保证产品品质。

附图说明

下面结合附图对本实用新型做进一步的描述:

图1为本实用新型所涉及的真空缓冲罐吸料自动冲洗装置结构示意图;

图1中1为真空缓冲罐,2为阻料器,3为阻料器,4为自动旋转清洗球,5为流量计,6为自动阀门,7为自动控制箱,8为密闭生产容器,9为真空泵。

具体实施方式

如图1所示,真空缓冲罐1出口内部焊接阻料器2,外部与密封容器管道连接;真空缓冲罐1进口内部焊接阻料器3,外部与真空泵9管道连接。真空缓冲罐1上封头中间开设进水口,并安装自动旋转清洗球4,外部与流量计5管道连接,进水量用流量计计量,通过自动阀门6和自动控制箱7进行控制。

装置的实现过程是:密闭生产容器8真空吸料时,部分物料在真空作用下进入真空缓冲罐1,在进入时会被阻料器2阻挡,部分物料会返回密闭生产容器8继续混合,另一部分物料会进入真空缓冲罐1内部。进入缓冲罐1内部的物料被阻料器3再次阻挡,因此没有物料进入真空泵9,不会对真空泵9运转造成影响,也不会产生粉料堵管现象,设备寿命和吸料速度得以保证。

真空吸料完毕后,自动控制箱7控制关闭真空自动阀门,开启进水自动阀门6,水通过流量计5计量后进入自动旋转清洗球4,清洗球4自动旋转冲洗真空缓冲罐1内壁,进水量达到设定量后,进水自动阀门6关闭。物料在水流作用下自动流回密闭生产容器8。至此,几乎全部物料均返回密闭容器8,没有物料损耗,产品品质得以保证。



技术特征:

1.一种真空缓冲罐吸料自动冲洗装置,包括真空缓冲罐、阻料器、清洗球、自动控制箱、流量计和自动阀门,真空缓冲罐位于生产容器上方,出口与生产容器连接;真空缓冲罐内部焊接阻料器,一进一出共两级,两级屏障可有效阻止物料进入真空缓冲罐和真空泵。

2.根据权利要求1中所述的一种真空缓冲罐吸料自动冲洗装置,其特征是真空缓冲罐顶部设置自动旋转清洗球,清洗时,配方水通过清洗球自动旋转冲洗缓冲罐内壁物料,冲洗后的物料自流回生产容器。


技术总结
本实用新型涉及一种真空缓冲罐吸料自动冲洗装置,包括真空缓冲罐、阻料器、清洗球、自动控制箱、流量计和自动阀门。真空缓冲罐出口与生产容器连接,真空缓冲罐内部焊接两级阻料器,顶部设置自动旋转清洗球,通过流量计计量进水量,自动控制箱控制。真空进料时,由于真空力量较大,有部分物料被吸入真空缓冲罐,由于两级阻料器的作用,大部分被抽原料被阻挡进入缓冲罐和真空泵,避免了对真空泵及循环水的污染,延长了真空泵的使用寿命。物料吸完后,用计量后的配方水通过旋转清洗球冲洗缓冲罐内壁物料,冲洗后的物料自流回生产容器。该装置的应用可保证几乎所有原料不被损耗,并能有效防止真空管路结垢堵塞,提高了进料速度和生产效率。

技术研发人员:刘俊才
受保护的技术使用者:北京赛德丽科技股份有限公司
技术研发日:2019.12.10
技术公布日:2020.11.03
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