专利名称:一种用于印染废水深度处理的混凝沉淀方法
技术领域:
本发明涉及一种用于印染废水深度处理方法,具体而言是生化处理之后的印 染废水进行深度处理的混凝沉淀方法。
背景技术:
混凝沉淀是常用于工业污水深度处理的手段,其可以有效去除废水中的悬浮 固体或胶体污染物,降低废水的色度。混凝沉淀效果的好坏取决于混凝剂的选用。 迄今为止,各种无机混凝剂,有机混凝剂,微生物混凝剂和复合混凝剂的开发应 用,很大程度上解决了水污染的问题,其中无机絮凝剂的应用最为广泛,在印染、 造纸、饮用水的处理中有大量的工程实践。无机高效聚合混凝剂(聚合铝、铁类、
聚丙烯酰胺类)的用量少于传统Fe、 Al盐在工业废水处理中用量,同时又具有 更好的混凝沉淀效果,因此大大降低了混凝沉淀工艺的成本。但是实践表明,无 机聚合混凝剂在混凝沉淀池内并未得到完全的有效利用,因此如何能够利用有效 的混凝剂用量,将污水处理设备的沉淀效率提高到最大,降低混凝沉淀工艺的运 行成本,是亟待解决的关键问题。
印染废水由于水量大,色度高,可生化性差而成为国内工业污水处理的难题, 印染废水经过生化处理之后,色度、COD等指标很难达标。混凝沉淀是印染废 水深度处理的主要手段,但是由于印染废水的特殊性,混凝沉淀深度处理印染废 水一直存在处理效果差,混凝剂使用量大等缺点,因此对印染废水进行有效的深 度处理,也是国内环保界的热点问题。
文献报道中提到环流、微涡、竖流混凝沉淀池,虽然有较好的混凝沉淀效果, 但普遍结构复杂,动力消耗和占地面积较大,且并没有应用到印染尾水的深度处 理中。
发明内容
1、发明要解决的技术问题
针对印染废水深度处理中混凝剂使用量大,混凝沉淀效率低以及混凝剂在混凝沉淀中高效利用等问题,本发明提供了一种用于印染废水深度处理的混凝沉淀 方法,处理经过有效生化处理之后的印染废水,使得混凝剂降低用量的同时取得 了良好的混凝沉淀效果,出水各项指标达到排放标准。
2、 技术方案
一种用于印染废水深度处理的混凝沉淀方法,经过生化处理之后的印染废水 进入混凝沉淀池后,在混合区与混凝剂及污泥完全混合,然后进入混凝区一起混 凝沉淀,将混凝沉淀混合后的污泥回流,将废水与混凝剂以及回流污泥混合处理, 出水经过收集之后排放。
用于印染废水深度处理的混凝沉淀的装置包括一个上部筒状,下部漏斗状的 外壳,筒状部分分为混合区、混凝区、斜板沉淀区、清水区和集水槽,其中混合 区与混凝区用管子相连。漏斗状外壳主要为污泥区,下设排泥管道,同时设有污
泥回流泵,将污泥泵回混合区,回流比为50~200%,沉淀区定时排泥。混凝剂 选用聚合氯化铝、聚合氯化铁或聚合氯化铝铁等无机聚合混凝剂,用量为100 400mg/l_。
混凝沉淀池的沉淀污泥区设置回流管和回流泵,实际运用时,下层沉降的污 泥中混凝剂并未使用完全,残余的混凝剂可以通过污泥回流,絮凝印染废水生化 处理尾水中的有机物,同时利用回流污泥本身所具有的区域沉淀效应,增强了混 凝沉淀的处理效果,达到降低混凝剂使用量,并提高混凝沉淀效率的目的。
3、 有益效果
本发明提供了一种用于印染废水深度处理的混凝沉淀方法,在混凝沉淀池的 沉淀污泥区设置回流管和回流泵,实际运用时,下层沉降的污泥中混凝剂并未使 用完全,残余的混凝剂可以通过污泥回流,絮凝印染废水生化处理尾水中的有机 物,同时利用回流污泥本身所具有的区域沉淀效应,增强了混凝沉淀的处理效果, 达到降低混凝剂使用量,并提高混凝沉淀效率的目的。经过实践对比,添加回流 之后的混凝沉淀池,在达到相同效果的前提下,混凝剂的使用量降低15%,出 水水质明显优于没有设置回流的混凝沉淀池。同时增加了沉淀效率。应用本发明 处理印染废水生化尾水,出水水质较好,各项指标可基本达到国内污染物排放标 准,具有较高的经济、社会、环境效益。
图1为本发明所使用的装置结构示意图
图中,1:快速搅拌机;2:回流泵;3:慢速搅拌机;4:混合区;5:导 流管;6:混凝区;7:沉淀区;8:排泥管;9:集水槽;11:回流管;3:进 水管;b:出水管;C:污泥管。
具体实施例方式
以下通过具体实施例进一步说明本发明-实施例1
采用如图1所示结构的混凝沉淀池,通入经过生化处理(厌氧水解+A/0工 艺)之后的某工厂印染废水。生化处理之后的印染废水水质指标COD: 150.6 mg/L, NH3-N: 3.45 mg/L, TN: 17.2mg/L, TP: 1.2mg/L,色度80倍。混凝 剂选用聚合氯化铝(PAC),用量为200 mg/L。污泥沉淀区12安装回流泵2进 行污泥回流,该污泥回流通过回流管11完成,回流比为100%。废水由进水管a 进入混凝沉淀池后,在混合区4与新鲜混凝剂及回流污泥在快速搅拌机1的作 用下充分混合,然后由导流管5进入混凝区6—起混凝沉淀,慢速搅拌机3进 行搅拌,出水经过斜板沉淀后由集水槽9收集之后经出水管b溢流排放,混凝 污泥进入污泥沉淀区。污泥可由排泥管8经污泥管c排出。处理之后出水水质 COD: 55.5mg/L, NH3-N- 1.02mg/L, TN: 14.2 mg/L, TP: 0.3 mg/L,色度 20倍。各指标的去除率为COD: 63.1%, NH3-N: 70.4%, TN: 17.4%, TP: 75%,色度75%。
实施例2
其它操作条件同实施实例1,但不使用回流,经过处理之后出水水质COD:
69.4mg/L, NH3-N: 1.54mg/L, TN: 15.6mg/L, TP: 0.3 mg/L,色度30倍。 各指标的去除率为COD: 53.9%, NH3-N: 55.4%, TN: 9.3%, TP: 75%,色 度62.5%。
实施例3其它操作条件同实施实例1,不使用回流,将PAC混凝剂的使用量230 mg/L, 经过处理之后出水水质COD: 58.4mg/L, NH3-N: 1.12mg/L, TN: 14,6 mg/L, TP: 0.3mg/L,色度20倍。各指标的去除率为COD: 61.2%, NH3-N: 67.5%, TN: 15.1%, TP: 75%,色度75%。
实施例4
其它操作条件同实施实例1,选用另外一家印染工厂的经过生化处理(厌氧 7K解+CASS)的印染废水,聚合氯化铝(PAC)用量为400mg/L。生化处理之 后的印染废水水质指标COD: 122.8 mg/L, NH3-N: 5.52 mg/L, TN: 20.8 mg/L, TP: 1.0mg/L,色度80倍。经过处理之后出水水质COD: 52.2 mg/L, NH3-N: 2.44 mg/L, TN: 15.0 mg/L, TP: 0.3 mg/L,色度20倍。各指标的去除率为 COD: 57.5%, NH3-N: 55.8%, TN: 27.9%, TP: 75%,色度75%。
实施例5
其它操作条件同实施实例1,污泥回流比选为50%,经过处理之后出水水质 COD: 58.0mg/L, NH3-N: 1.25mg/L, TN: 14.8 mg/L, TP: 0.3 mg/L,色度 20倍。各指标的去除率为COD: 61.5%, NH3-N: 63.8%, TN: 14.0%, TP: 75%,色度75%。
实施例6
其它操作条件同实施实例1,污泥回流比选为200%,聚合氯化铝(PAC) 用量为100 mg/L,基本效果同实施例1。
实施例7
其它操作条件同实施实例1,混凝剂选用聚合氯化铁、聚合氯化铝铁或聚丙 烯酰胺等其他聚合混凝剂,在相同混凝剂用量条件下,出水污染物指标的去除率 均有不同程度的降低。
权利要求
1. 一种用于印染废水深度处理的混凝沉淀方法,经过生化处理之后的印染废水进入混凝沉淀池后,在混合区与混凝剂及污泥完全混合,然后进入混凝区一起混凝沉淀,其特征在于将混凝沉淀混合后的污泥回流,将废水与混凝剂以及回流污泥混合处理,出水经过收集之后排放。
2. 根据权利要求1所述的用于印染废水深度处理的混凝沉淀方法,其特征在于 混凝剂为无机聚合混凝剂,用量为100 ~ 400mg/L。
3. 根据权利要求2所述的用于印染废水深度处理的混凝沉淀方法,其特征在于 无机聚合混凝剂为聚合氯化铝、聚合氯化铁或聚合氯化铝铁。
4. 根据权利要求1 ~3中任一项所述的用于印染废水深度处理的混凝沉淀方法, 其特征在于无机聚合混凝剂为聚合氯化铝。
5. 根据权利要求1 ~3中任一项所述的用于印染废水深度处理的混凝沉淀方法, 其特征在于污泥回流比为50 ~ 200%。
全文摘要
本发明提供了一种用于印染废水深度处理的混凝沉淀方法,属于有机废水深度处理领域。经过生化处理之后的印染废水进入混凝沉淀池后,在混合区与混凝剂及污泥完全混合,然后进入混凝区一起混凝沉淀,将混凝沉淀混合后的污泥回流,将废水与混凝剂以及回流污泥混合处理,出水经过收集之后排放。本发明增强了混凝沉淀的处理效果,达到降低混凝剂使用量,并提高混凝沉淀效率的目的。出水水质明显优于没有设置回流的混凝沉淀池。同时增加了沉淀效率。应用本发明处理印染废水生化尾水,出水水质较好,各项指标可基本达到国内污染物排放标准,具有较高的经济、社会、环境效益。
文档编号C02F1/52GK101445287SQ20091002870
公开日2009年6月3日 申请日期2009年1月4日 优先权日2009年1月4日
发明者刘伟京, 伟 吴, 吴海锁, 喻学敏, 龙 张, 白永刚, 明 许, 郭方峥 申请人:江苏省环境科学研究院