一种提高作业率的球团润磨机的制作方法

文档序号:26425123发布日期:2021-08-27 11:00阅读:149来源:国知局
一种提高作业率的球团润磨机的制作方法

本实用新型涉及一种球团润磨机,具体涉及一种提高作业率的球团润磨机,属于球团润磨机技术领域。



背景技术:

润磨是针对带有一定水分的原料而进行的一种研磨方式,在铁矿球团生产中主要用于对粗粒度的混合料进行细磨,整个润磨过程是在装有钢球的筒体—球磨机内完成的;其原理是:当筒体旋转时,装在筒体内的钢球和混合料在离心力和摩擦力的作用下,随着筒壁上升到一定高度,然后脱离筒壁靠自重落下或滚下,在此过程中混合料受到球与球之间、球与筒体衬板之间激烈的撞击和研磨,粒度变细,润湿性和表面活性能得到改善,同时使混合料进一步得到充分混合,最后经排料端筒体圆周排料孔排出润磨机,完成润磨过程;我公司润磨机规格为φ3.8m×6.5m,生产能力为120t/h,使用原料主要为国内铁精粉,品种多,粒度粗细不均、来源广、理化性能差异大,刚开始生产时,润磨机作业率低,为83%左右,结果是原料粒度和表面活性差,导致生球落下强度低且不稳定,膨润土消耗升高;通过分析确定是润磨机排料篦板结构不合理,磨小的钢球挤塞在孔内,经常出现篦板堵塞不下料现象,造成润磨机停机。另外,现有的润磨机进料皮带设计不合理,皮带过窄,易跑偏,难调整,磨损快,掉料、压料严重,因进料皮带停机而导致润磨机停机。



技术实现要素:

为解决上述问题,本实用新型提出了一种提高作业率的球团润磨机,通过对篦板和进料皮带进行改进,提高润磨机工作效率。

本实用新型的提高作业率的球团润磨机,包括机体,及设置于机体内侧的篦板,及设置于机体上的进料皮带;所述篦板其篦板孔为圆墩形孔体;所述篦板孔由窄进口向宽出口过渡;篦板孔进口窄出口宽,混合料和小钢球能够顺利从篦板孔甩出,不易挤死,大大减少物料及杂物堵塞篦板现象,降低停机率。

进一步地,所述进料皮带为宽皮带结构,且装配有多组自动调偏支架;利用现场条件,对润磨机进料皮带适应性改造,将进料皮带进行加宽改造,由500mm改为600mm,装配自动调偏支架3组,解决了进料皮带压料、掉料、打滑、跑偏等故障。

再进一步地,所述自动调偏支架为皮带机全自动液压调偏装置。

本实用新型与现有技术相比较,本实用新型的提高作业率的球团润磨机,通过改进,提高了润磨机作业率,达到96%以上,原料粒度和表面活性得到改善,稳定了生球质量,生球落下强度稳定在5~8次范围内,膨润土消耗降低0.5kg/t。

附图说明

图1是本实用新型的实施例1结构示意图。

图2是本实用新型的篦板结构示意图。

具体实施方式

实施例1:

如图1和图2所示的提高作业率的球团润磨机,包括机体1,及设置于机体内侧的篦板2,及设置于机体上的进料皮带3;所述篦板2其篦板孔21为圆墩形孔体;所述篦板孔21由窄进口向宽出口过渡;篦板孔21进口窄出口宽,混合料和小钢球能够顺利从篦板孔甩出,不易挤死,大大减少物料及杂物堵塞篦板现象,降低停机率。

其中,所述进料皮带3为宽皮带结构,且装配有多组自动调偏支架31;利用现场条件,对润磨机进料皮带适应性改造,将进料皮带进行加宽改造,由500mm改为600mm,装配自动调偏支架3组,解决了进料皮带压料、掉料、打滑、跑偏等故障。所述自动调偏支架31为皮带机全自动液压调偏装置。

上述实施例,仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。



技术特征:

1.一种提高作业率的球团润磨机,包括机体,及设置于机体内侧的篦板,及设置于机体上的进料皮带;其特征在于:所述篦板其篦板孔为圆墩形孔体;所述篦板孔由窄进口向宽出口过渡。

2.根据权利要求1所述的提高作业率的球团润磨机,其特征在于:所述进料皮带为宽皮带结构,且装配有多组自动调偏支架。

3.根据权利要求2所述的提高作业率的球团润磨机,其特征在于:所述自动调偏支架为皮带机全自动液压调偏装置。


技术总结
本实用新型公开了一种提高作业率的球团润磨机,包括机体,及设置于机体内侧的篦板,及设置于机体上的进料皮带;所述篦板其篦板孔为圆墩形孔体;所述篦板孔由窄进口向宽出口过渡。本实用新型的提高作业率的球团润磨机,通过改进,提高了润磨机作业率,达到96%以上,原料粒度和表面活性得到改善,稳定了生球质量,生球落下强度稳定在5~8次范围内,膨润土消耗降低0.5kg/t。

技术研发人员:田长磊;李建磊;石志新;宋涛
受保护的技术使用者:石横特钢集团有限公司
技术研发日:2020.07.28
技术公布日:2021.08.27
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