本发明属于转炉冶炼技术领域,特别涉及一种高磷铁水冶炼低磷钢的转炉操作方法。
背景技术:
钢铁市场的不景气促进了各钢企全面开展降本增效工作,而企业各工序的降本增效往往对工序产品质量有所影响,同时又对下道工序的生产造成一定影响。如炼铁厂改变炉料结构,通过增加转炉返渣降本,但其生产的铁水P含量就会有所升高,对炼钢厂的冶炼尤其是品种开发带来一定困难。
首秦公司炼铁未改变炉料前,铁水P含量为0.070-0.090%之间,而改变炉料后,铁水P含量达到0.150%以上,铁水P含量几乎翻倍。在铁水P含量增加及本工序自身降本压力下,给炼钢转炉冶炼尤其是低磷钢冶炼带来一定困难。
在这种条件下,为了保证低磷钢的正常冶炼生产,通过留渣操作、双渣以及高拉补吹的方法,优化造渣料加入时机,合理控制倒渣温度、C含量等手段,使转炉终点P能达到0.005%左右,脱磷率达到96.7%,有效的满足了低磷钢的冶炼。
技术实现要素:
本发明的目的在于提出一种高磷铁水冶炼低磷钢的转炉操作方法,解决了铁水P含量增加的情况下,转炉如何高效脱磷的问题,达到低磷品种钢顺利冶炼的效果。
一种高磷铁水冶炼低磷钢的转炉操作方法,以100t转炉为例,具体步骤及参数如下:
1、转炉原料结构配比
铁水Si:0.30-0.60wt%,铁水P:0.140-0.160wt%;装入量为铁水94-96t,板边废钢14-16t,随废钢加入红泥或矿石1500-2000kg。
2、造渣方式
留渣操作,开吹时第一批料加入红泥或矿石1500-2000kg,白灰1500-2000kg,石灰石1500-2500kg,轻烧200-500kg,吹炼4-6min后进行倒渣操作,控制倒渣时温度为1300-1350℃;
再次开吹加入白灰2500-3000kg,红泥或矿石500-1000kg。过程炉渣返干时,加入萤石200-300kg。吹炼9-11min,再次提枪倒渣,控制倒渣温度1550-1570℃,钢水C含量0.10-0.20wt%;
再次加入白灰500-1000kg,红泥或矿石500-1000kg,下枪补吹2-3min,温度控制在1570-1610℃,提枪停止吹炼出钢,出钢钢水P含量可达到0.005wt%左右。
3、吹炼过程枪位在1.4-1.6m,每次提枪之前枪位降至1.2-1.3m吹炼20-30s。氧枪氧气流量为18000-18500Nm3/h,补吹时氧气流量增至19500Nm3/h。
白灰中CaO含量80-85wt%,SiO2含量0.5-1wt%,MgO含量8-12wt%;
红泥或矿石中TFe含量50-60wt%;
石灰石中CaO含量45-55wt%,SiO2含量0.4-0.6wt%,MgO含量1-5wt%。
本发明优点在于:提供了一种高磷铁水条件下的转炉高效脱磷操作方法,有效的去除钢水中的P元素,在铁水P含量达到0.150wt%的条件下,可使钢水P含量降低至0.005wt%,脱磷率高达96.7%,保证了高磷铁水下低磷钢种的正常冶炼。
具体实施方式
实施例1
炉次6Q04767冶炼。铁水P为0.148wt%,铁水Si为0.58wt%,铁水温度1324℃。铁水加入量95.9t,废钢量为14.1t,随废钢加入红泥量1940kg。留渣操作,第一批加入红泥2300kg、白灰2000kg、石灰石2100kg、轻烧300kg,吹炼5.2min提枪倒渣,测温为1335℃。再开吹加入白灰2500kg、红泥800kg,吹炼10min,过程加入萤石200kg,提枪倒渣,测温为1553℃,取样钢水C为0.12wt%,P含量为0.003wt%。补吹加入白灰1000kg,红泥500kg,吹炼2.5min,提枪停止吹炼。终点温度为1573℃,终点C为0.04wt%,终点P为0.005wt%。
实施例2
炉次6N04757冶炼。铁水P为0.152wt%,铁水Si为0.43wt%,铁水温度1328℃。铁水加入量95.3t,废钢量为14.3t,随废钢加入红泥量1940kg。留渣操作,第一批加入红泥1800kg、白灰1800kg、石灰石2000kg、轻烧500kg,吹炼5min提枪倒渣,测温为1345℃。再开吹加入白灰2500kg、红泥800kg,吹炼9.5min,过程加入萤石300kg,提枪倒渣,测温为1557℃,取样钢水C为0.17wt%,P含量为0.004wt%。补吹加入白灰800kg,红泥800kg,吹炼3.5min,提枪停止吹炼。终点温度为1582℃,终点C为0.04wt%,终点P为0.004wt%。