本实用新型涉及环保设备技术领域,具体涉及一种用于脱硝系统的烟气再循环装置。
背景技术:
河南中源化学股份有限公司制造中心热电分厂目前共有4台机组(煤粉炉),机组容量分别2*85t/h、220t/h、240t/h,为了达到国家环保指标要求(NOx≤50mg/Nm3,SO2≤35mg/Nm3,粉尘≤10mg/Nm3),设置有脱硝系统,用于超净排放改造,从而降低NOx的含量,由于脱硝改造采用的是20%浓度氨水还原法,氨水喷入量过多时,造成部分氨气逃逸至受热面,出现过热器、省煤器积灰及空预器堵塞、漏风等现象,严重影响机组的正常运行,每隔2个多月就需进行停车处理,较大程度上影响了煤粉炉的工作效率。
技术实现要素:
为解决上述缺陷,本实用新型的目的是提供一种用于脱硝系统的烟气再循环装置,设计合理,有效降低了NOx的排放量,从而能够减少脱硝系统氨水的吸入量,减轻了过热器积灰堵塞状况的发生,保证机组长期稳定运行。
为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种用于脱硝系统的烟气再循环装置,包括除尘器和送风机,所述除尘器连接有引风机,所述引风机分别连接有脱硫塔和烟气再循环管道;所述送风机连接空预器入口端,所述空预器出口端与磨煤机连接,且所述空预器出口端与所述磨煤机连接处设有氧量表,所述送风机与所述所烟气再循环通道合为一处与所述磨煤机连接。
优选的是,所述磨煤机入口端还设有电动风门机构。
所述烟气再循环管道采用Q235钢管制成。
所述烟气再循环管道与所述引风机连接处设有电动蝶阀。
所述烟气再循环管道与所述磨煤机连接处设有电动蝶阀。
本实用新型在使用时,通过在除尘器中连接引风机,一部分烟尘中的固体颗粒进入脱硫塔中进行处理,另一部分比较轻的烟尘进入烟气再循环管道,与另一路送风机出口的冷风混合进入磨煤机中,送风机出口冷风还进入空预器中,对空预器进行冷却,空预器出口热风最终也流入磨煤机中,有效减少脱硝系统中氨水的喷入量,避免出现氨气逃逸至受热面出现过热器、磨煤器积灰及空预器堵塞、漏风等现象,改善了机组的正常运行,提高了煤粉炉的工作效率。
与现有技术相比,本实用新型设计合理,采用烟气再循环方式降低NOx的排放量(同一运行状况、氨水投入的情况下,NOx降低约12mg/m3;原始烟气NOx可降低53mg/m3左右),从而能够减少脱硝系统氨水的喷入量(SNCR氨水耗量减少约45L/h),一定程度上减轻了尾部受热面积灰、堵塞、腐蚀漏风的情况,保证了机组长期稳定运行。
附图说明
下面结合附图及实施例,对本实用新型的结构和特征作进一步描述。
图1是本实用新型的工作原理示意图,附图1中,1.脱硫塔,2.1#引风机,3.2#引风机,4.烟气再循环通道,5.除尘器,6.1#送风机,7.2#送风机,8.送风机出口冷风,9.空预器,10.空预器出口热风,11.氧量表,12.1#磨煤机,13.2#磨煤机。
具体实施方式
附图1为本实用新型的一种实施例。
一种用于脱硝系统的烟气再循环装置,包括两个除尘器(5)和分别与两个除尘器(5)连接的1#引风机(2)和2#引风机(3),所述1#引风机(2)和所述2#引风机(3)分别连接有脱硫塔(1)和烟气再循环管道(4);所述1#送风机(6)连接空预器(9)入口端,所述空预器(9)出口端分别与1#磨煤机(12)和2#磨煤机(13)连接,且所述空预器(9)与所述1#磨煤机(12)、2#磨煤机(13)连接处设有氧量表(11),所述1#送风机(6)和 2#送风机(7)与所述烟气再循环通道(4)合为一处与所述1#磨煤机(12)、2#磨煤机(13)连接。
所述1#磨煤机(12)、2#磨煤机(13)入口端还设有电动风门机构。
所述烟气再循环管道4采用Q235钢管制成。
所述烟气再循环管道4分别与所述1#引风机(2)和所述2#引风机(3)连接处设有电动蝶阀。
所述烟气再循环管道4与所述1#磨煤机(12)、2#磨煤机(13)连接处设有电动蝶阀。
本实用新型的实施例在具体改造中,采用从引风机出口引烟气,烟气温度在130℃左右,将该路烟气送入磨煤机入口,再通过排粉机将乏气送入炉膛,引风机出口烟气压力为正压,约2000 Pa,磨煤机入口为负压,约-500Pa,所以不需要增加炉烟风机,只需要增加电动风门进行风量控制即可,为监控掺烧炉烟后的乏气氧含量,需要在磨煤机入口混合风道上加装一套氧量测量装置。
2017年3月2日本实用新型试验成功,投入使用以后,在线监测点NOx前后数据变化情况:
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经试验,原始烟气(未投入氨水的情况下)经过投运烟气再循环以后,NOx含量降低53mg/m3;
在环保数据达标的情况下(已投入氨水),投入烟气再循环后,NOx含量降低12mg/m3;
在保证环保数据达标的情况下,并且投入烟气再循环,减小氨水投入量,SNCR氨水流量可降低45L/h。
本实用新型的实施例投用后,在达到环保指标的情况下,能够有效降低受热面积灰,空预器堵塞、漏风,除尘器布袋结晶等现象。随着环境污染及能源紧缺,人们希望通过新型方式实现节能减排,而烟气再循环在实验中取得了较好的减排效果;通过将燃烧产生的烟气重新引入燃烧区域,实现煤粉的低氧燃烧,从而降低NOx的生成;另外,氨水消耗量的减少,有效的降低热面积灰,空预器堵塞、漏风,除尘器布袋结晶等现象,保证了机组的长期稳定运行。
以上所描述的仅为本实用新型的较佳实施例,上述具体实施例不是对本实用新型的限制,凡本领域的普通技术人员根据以上描述所做的润饰、修改或等同替换,均属于本实用新型的保护范围。