一种高效率的大直径锚杆连接套的制作方法

文档序号:12632658阅读:318来源:国知局
一种高效率的大直径锚杆连接套的制作方法与工艺

本实用新型涉及自钻式锚杆领域技术,特别是高效率的大直径锚杆用连接套。



背景技术:

随着自钻式锚杆使用的增多,水电站、高压线塔、信号塔、桥台基础等施工中大直径锚杆的用量也随之增加。自钻式锚杆的使用一方面是为了解决松散地层易塌孔等问题,另一方面主要是为了提升整体施工的效率。而随着现代社会对高效率的重视,现有直径在70mm以上的大直径锚杆所配套的连接套无法满足使用需求,因锚杆直径的加大,无法保证密封的同时,两个杆体实现端与端的连接,能量需要通过连接套来传递,从而导致在施工过程中,钻机所输出的能量从一根锚杆传递给另一根锚杆时损失较多,以致于降低了施工的效率。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种特殊的连接套结构,能够减小大直径锚杆在施工过程中能量的损失,从而提高施工效率。

为了实现解决上述技术问题的目的,本实用新型采用了如下技术方案:

本实用新型的一种高效率的大直径锚杆用连接套,包括连接套本体、活块和密封圈;

连接套本体的中间设置中止台,连接套本体的两端设置内螺纹,用以连接套筒;更具体的,所述的中止台为设置在连接套本体的中间的环形凸棱。

中止台的两侧设置有密封槽,用以容纳密封圈;

所述的活块安装于连接套本体中部,用于将一根锚杆的能量传递给另一根锚杆;所述的活块为环状铁块,外圆直径小于中止台直径,便于活块的安装以及和中止台的配合;更具体的,活块设置有外圆倒角,以便于压紧密封圈;

所述的密封圈设置在密封槽内,并位于活块两侧,用于固定活块且减少浆液泄漏。

更具体的,所述的连接套本体的中止台的直径较螺纹底孔直径小2~3mm。

更具体的,所述的活块的外圆直径较中止台直径小0.5-1.5mm,便于活块的安装以及和中止台的配合。

具体的,所述的密封圈为2个,材质为聚氨酯。更具体的,所述的密封圈的外部设置有斜倒角。这样便于安装密封圈且不易掉出,避免了施工过程中锚杆将密封圈顶出去。

所述的连接套本体用于将两根锚杆连接在一起,从而实现施工过程中锚杆的接长。更具体的,所述的连接套本体为空心圆筒。

通过采用上述技术方案,本实用新型具有以下的有益效果:

本实用新型的一种高效率的大直径锚杆连接套,通过设置活块和密封圈,使得在施工过程中,当钻机带动一根锚杆进行冲击时,锚杆所受的能量通过活块直接作用在下一根锚杆上,而不是将能量传递给连接套,再通过连接套传递给锚杆,一方面减少了能量的损失,另一方面延长了连接套的寿命,从而提高整个施工的效率。

附图说明

图1为本实用新型的组合剖视图。

图2为本实用新型连接套本体的剖视图。

图3为本实用新型中活块和密封圈的组合示意图。

图中:1、连接套本体;2、活块;3、密封圈;4、锚杆;101、中止台。

具体实施方式

下面结合附图对本专利进一步解释说明。但本专利的保护范围不限于具体的实施方式。

实施例1

一种高效率的大直径锚杆连接套,包括连接套本体1、活块2和密封圈3;所述的连接套本体1用于将两根锚杆4连接在一起,从而实现施工过程中锚杆4的接长;所述的活块2安装于连接套本体1中部,用于将一根锚杆4的能量传递给另一根锚杆;所述的密封圈3位于活块2两侧,用于固定活块2且减少浆液泄露。

所述的连接套本体1为一中间具有中止台101,两端内螺纹的连接套筒,中止台101宽度为7mm,直径较螺纹底孔直径小2~3mm;所述的活块2为环状铁块,厚度为15mm,外圆直径较中止台直径小1mm,便于活块2的安装以及和中止台101的配合,外圆倒角便于压紧密封圈3;所述的密封圈3为2个,材质为聚氨酯,分别位于活块2两侧,密封圈3内部设置有和活块2相同的圆弧角,便于与活块2配合,且能够将活块2固定在连接套本体1的中部,密封圈3的外部设置有斜倒角,便于安装密封圈3且不易掉出,避免了施工过程中锚杆4将密封圈3顶出去。

这种高效率的大直径锚杆连接套,通过设置活块2和密封圈3,使得在施工过程中,当钻机带动一根锚杆进行冲击时,锚杆所受的能量通过活块2直接作用在下一根锚杆上,而不是将能量传递给连接套,再通过连接套传递给锚杆,一方面减少了能量的损失,另一方面延长了连接套的寿命,从而提高整个施工的效率。

对比例1

现有技术中直径为70mm以上锚杆所配的连接套有中止端和密封圈,但无活块,而大直径锚杆因自重较大,不适合端部倒角。从而使得在组合施工过程中,连接套两端的锚杆都是压紧密封圈并压在中止端上,在冲击钻进时,钻机一端的锚杆先将能量传递给连接套,再由连接套传递给另一根锚杆,造成能量损失较大,如果需要接长多根锚杆,则传递到钻头的能量会严重减弱,从而降低钻进的速度。

以3m长的T76锚杆为例,若需钻9m的孔,则需两个连接套进行连接,在用球齿合金钻头钻进花岗岩类较硬的岩层时,需边冲击边钻进,以连接连接套后每半米进行一轮冲击,每次冲击6下为例,若用本实用新型中的连接套,接连接套后冲击的次数较现有技术的连接套将减少一半,即共较少36下,每次冲击15s计算,则共减少9分钟,而对于9m的孔而言,相当于减少了1/3的时间,大大提高了施工的效率。

可见,现有技术的连接套由于需要传递锚杆的能量,导致锚杆能量的损失,从而降低了施工效率,而改进后的连接套可以解决这方面的缺陷。

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