一种可以保硫的电渣重熔渣及电渣重熔的方法与流程

文档序号:18942256发布日期:2019-10-23 01:15阅读:907来源:国知局
一种可以保硫的电渣重熔渣及电渣重熔的方法与流程
本发明涉及一种电渣重熔渣及电渣重熔方法
背景技术
:电渣钢由于具有纯度高、硫含量低、非金属夹杂物少、钢锭表面光滑、结晶均匀致密、金相组织和化学成分均匀等优点,被广泛地应用于原子能、核能、宇航、军工、船舶、电子、石化、重型机械、汽车、火车等许多领域。电渣重熔技术是获得优质钢锭的精炼方法,电渣重熔过是在高温条件下渣洗,能够去除夹杂物,提纯钢锭,电渣重熔中采用的重熔渣能够作为自耗电极的热源,还可以控制金属的化学成分、精炼钢液、去除非金属夹杂物。成分为caf270%+al2o330%的重熔渣(ahφ-6渣)在国内外广泛使用。一般的电渣重熔方法都有较大的脱硫率,并且电渣重熔方法得到的钢锭上下的含硫量不均匀,因此无法满足含硫量控制要求严格的奥氏体不锈钢中的制备需求。现有的电渣重熔方法得到的钢锭中含硫量均超出了0.005~0.010%的范围;采用电渣重熔时加入硫化铁能够降低脱硫率,但是也无法保证硫含量控制在0.005~0.010%范围内。采用保护气氛能够降低渣中硫向气相转移,进而降低渣系脱硫率,但是保护气氛的获取需要相应的设备,提高了制备难度。技术实现要素:本发明为了解决现有电渣重熔方法脱硫率高的问题,提出一种可以保硫的电渣重熔渣及电渣重熔的方法。本发明电渣重熔渣按重量份数由5~9份的cao、26~35份的al2o3、50~65的份caf2和1~3份的sio2制备而成。进一步地,所述电渣重熔渣按重量份数由5份的cao、30份的al2o3、65的份caf2和3份的sio2制备而成。利用上述电渣重熔渣进行电渣重熔的方法按照以下步骤进行:步骤一、原料选择:按重量份数为cao:5~9份、al2o3:26~35份、caf2:50~65份和sio2:1~3份称取冶金石灰块、白刚玉粉、萤石粉和石英粉作为原料;步骤二、原料烘干:将步骤一称取的原料置于850~950℃下炉内烘干2~4小时;步骤三、造渣:造渣时首先向结晶器内加入萤石粉后进行起弧,然后加入白刚玉粉和石英粉,最后入冶金石灰块,得到可以保硫的电渣重熔渣;步骤四、电渣重熔:将自耗电极焊接在假电极上,通电进行电渣重熔,电渣重熔结束后采用逐级减小电流方式补缩,补缩结束断电后,在结晶器内冷却20~30分钟,最后脱模空冷,得到电渣钢锭。进一步地,步骤三所述造渣时间25~30min,造渣电压42~47v,造渣电流500a~3500a。进一步地,步骤四所述逐级减小电流方式补缩时起始电流为4000~6000a,每间隔3~5min递减电流450~550a,直至电流为零。进一步地,步骤四所述自耗电极为硫含量0.01~0.015%的奥氏体不锈钢。进一步地,步骤四所述自耗电极的直径为100~180mm。进一步地,步骤四所述通电进行电渣重熔时采用的电压为52~58v,电流为4000~6000a。进一步地,步骤四所述可以保硫的电渣重熔渣和自耗电极的质量比为1:(20~50)。本发原理及有益效果:本发明电渣重熔渣中,sio2取代一部分的cao,降低了渣碱度,使熔炼过程中的渣成分及工艺过程的更加稳定和有利于保硫,避免了脱硫率过高,同时不影响钢锭质量;同时加入石英提高了钢渣间的界面张力,电渣重熔后得到的钢锭成型更好,并且表面光洁。本发明制备的钢锭中硫含量稳定均匀,在0.005~0.010%的范围内。本发明电渣重熔时采用装置为的常规电渣重熔设备,因此本发明通用性和适用性强,对308l和309l奥氏体钢种有很好的应用效果,制备得到的铸锭成型效果好,表面光洁。附图说明图1为实施例1中电渣重熔方法示意图,图中,1为假电极,2为自耗电极,3为水冷结晶器,4为水冷底水箱,5为短网,6为变压器,7为熔渣,8为金属熔池,9为电渣钢锭,10为引锭板。具体实施方式为了使本发明的目的、技术方案及优点更加的清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不限定本发明。实施例1:结合图1说明本实施例,本实施例电渣重熔渣按重量份数由5份的cao、30份的al2o3、65的份caf2和3份的sio2制备而成。利用上述电渣重熔渣进行电渣重熔的方法按照以下步骤进行:步骤一、原料选择:按重量份数为cao:5份、al2o3:30份、caf2:65份和sio2:3份称取冶金石灰块、白刚玉粉、萤石粉和石英粉作为原料;其中冶金石灰块提供cao,白刚玉粉提供al2o3,萤石粉提供caf2,石英粉提供sio2;步骤二、原料烘干:将步骤一称取的原料置于900℃下炉内烘干3小时;步骤三、造渣:造渣时首先向结晶器内加入萤石粉后进行起弧,然后加入白刚玉粉和石英粉,最后入冶金石灰块,得到可以保硫的电渣重熔渣;所述造渣时间27min,造渣电压45v,造渣电流3000a;起弧是指启动电渣炉开始化渣。步骤四、电渣重熔:将自耗电极焊接在假电极上,通电进行电渣重熔,电渣重熔结束后采用逐级减小电流方式补缩,补缩结束断电后,在结晶器内冷却30分钟,最后脱模空冷,得到电渣钢锭。所述逐级减小电流方式补缩时起始电流为6000a,每次递减电流500a,直至电流为零。所述逐级减小电流方式补缩时起始电流为4000~6000a,每间隔5min递减电流500a,直至电流为零。所述自耗电极为硫含量0.01~0.015%的308l奥氏体不锈钢;所述自耗电极的直径为160mm;所述通电进行电渣重熔时采用的电压为55v,电流为6000a;所述可以保硫的电渣重熔渣和自耗电极的质量比为1:40;本实施例电渣重熔渣中,sio2取代一部分的cao,降低了渣碱度,使熔炼过程中的渣成分及工艺过程的更加稳定和有利于保硫,避免了脱硫率过高,同时不影响钢锭质量;同时加入石英提高了钢渣间的界面张力,电渣重熔后得到的钢锭成型更好,并且表面光洁。本实施例制备的钢锭中硫含量稳定均匀,在0.005~0.010%的范围内。本实施例电渣重熔时采用装置为的常规电渣重熔设备,因此本实施例通用性和适用性强。表1为实施例1中308l重熔前后成分对比;实施例2:本实施例与实施例1不同的是,本实施例中自耗电极为硫含量0.01~0.015%的309l奥氏体不锈钢;电渣重熔渣和工艺参数与实施例1相同。表2为实施例2中309l重熔前后成分对比。由表1和表2可见,硫的回收率比较稳定,分别为65.4%和66.7%,其他元素变换不大;脱氧效果良好,脱氧率分别为47.6%和57.6%,说明本实施例方法具有较好的夹杂去除效果。表1csimnspcrnimoo重熔前0.0100.471.740.0130.00719.9010.510.020.021重熔后0.0090.381.640.00850.00719.8610.500.020.011回收率65.4%52.4%表2csimnspcrnimoo重熔前0.0110.661.960.0150.00523.6113.300.020.021重熔后0.0120.551.730.0100.00623.3513.110.020.0089回收率66.7%42.4%当前第1页12
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