本发明属于冶金固废资源综合利用领域,涉及一种废旧钢包镁碳砖回收再利用方法。
背景技术:
冶炼高温低碳钢过程中,钢包内钢液温度高、氧化性强,钢渣渣系不良的情况下容易造成钢包寿命低、钢包周转困难,严重的甚至渣液或钢液从钢包穿漏而出,称为穿渣线事故。穿漏的钢液对人身安全威胁较大,钢液飞溅易烫伤操作人员,造成人员伤害事故。穿漏的钢液往往会损坏设备,也会带来经济上的损失,影响生产节奏及钢包使用安全。目前,国内常用炉造渣主要使用镁球或轻烧白云石进行造渣,而镁球平均价格为240元/吨,轻烧白云石平均价格为230元/吨,这大大提高了造渣的成本,并且对包衬的保护效果亦不明显。
技术实现要素:
解决的技术问题:针对上述技术问题,本发明提供一种废旧钢包镁碳砖回收再利用方法。
技术方案:本发明提供了一种废旧钢包镁碳砖回收再利用方法,该方法包括如下步骤:
(1)收集废旧钢包镁碳砖,所述废旧钢包镁碳砖的成分要求为:mgo≥74%、sio2<2.0%的;
(2)对符合要求的废旧钢包镁碳砖进行粉碎,得到镁碳砖屑,镁碳砖屑粒度为50-200mm;
(3)将粉碎好的镁碳砖屑放入到上料系统的料仓中;
(4)在冶炼高温低碳钢时电炉倒钢过程中加入镁碳砖屑,镁碳砖屑的加入量为1.5-2.0kg/t钢。
进一步,在冶炼高温低碳钢时电炉倒钢过程中,在倒钢合金、石灰加完后紧接着加镁碳砖屑。
进一步,所述镁碳砖屑的加入量为1.8kg/t钢。
进一步,所述冶炼高温低碳钢过程中钢水温度为1600-1680℃。
有益效果:本发明利用废旧的钢包镁碳砖加工筛选后加入钢包内,改善优化钢包内的渣系,增加渣中的mgo含量,减少渣中的sio2含量,提高了渣的碱度,对包衬可以起到保护作用,降低了高氧化性渣对包衬的冲涮及侵蚀,加入镁碳砖屑前后mgo含量有明显差异,加入后渣中的mgo含量增加量明显减少,说明对钢包渣系部位的侵蚀有明显好转,包龄得到提高;延长钢包寿命,包龄提高了8-10次。与传统的加镁球或轻烧白云石相比,废旧的钢包镁碳砖回收再利用,大大降低lf炉的熔剂成本,该工艺可适用于对夹杂物要求低的钢种冶炼。
具体实施方式
实施例1
本发明提供了一种废旧钢包镁碳砖回收再利用方法,具体步骤如下:先将拆下来的废旧钢包镁碳砖进行粉碎、筛选,需用的废旧镁碳砖技术要求:mgo≥74%、sio2<2.0%、粒度50-200mm;将符合技术要求的镁碳砖屑放入到备用的上料系统料仓中;冶炼高温低碳钢时在电炉倒钢过程中选择加入镁碳砖屑,加入时间:倒钢合金、石灰加完后紧接着加镁碳砖屑;加入量:1.8kg/t钢,加完镁碳砖屑后进行混熔,混熔过程中钢水温度保持为1600-1680℃。
通过钢包lf冶炼生产8炉钢水,其中4炉为镁碳砖屑炉(电炉倒钢过程中加入镁碳砖屑)(炉批号6910-6911)和4炉为未加镁碳砖屑炉(电炉倒钢过程中加入轻烧白云石)(炉批号6836-6839),对每炉的钢包精炼渣样进行检测,渣系对比数据见表1,4炉未加镁碳砖屑的钢包精炼渣样中的平均mgo为16.92,4炉镁碳砖屑的钢包精炼渣样中的平均mgo为10.73,由此可见加入镁碳砖屑后渣中的mgo含量增加量明显减少,说明对钢包渣系部位的侵蚀有明显好转,包龄得到提高;通过使用跟踪,包龄提高了8-10次,同时废旧镁碳砖的价格及加工费用远远低于白云石、镁球等造渣剂,达到包龄提升的同时,降低造渣成本。
表1:钢包lf冶炼过程中钢包精炼渣样中的mgo变化情况
实施例2
本发明提供了一种废旧钢包镁碳砖回收再利用方法,具体步骤如下:先将拆下来的废旧钢包镁碳砖进行粉碎、筛选,需用的废旧镁碳砖技术要求:mgo≥74%、sio2<2.0%、粒度50-200mm;将符合技术要求的镁碳砖屑放入到备用的上料系统料仓中;冶炼高温低碳钢时在电炉倒钢过程中选择加入镁碳砖屑,加入时间:倒钢合金、石灰加完后紧接着加镁碳砖屑;加入量:1.5kg/t钢,然后进行混熔,混熔过程中钢水温度保持为1600-1680℃。
实施例3
本发明提供了一种废旧钢包镁碳砖回收再利用方法,具体步骤如下:先将拆下来的废旧钢包镁碳砖进行粉碎、筛选,需用的废旧镁碳砖技术要求:mgo≥74%、sio2<2.0%、粒度50-200mm;将符合技术要求的镁碳砖屑放入到备用的上料系统料仓中;冶炼高温低碳钢时在电炉倒钢过程中选择加入镁碳砖屑,加入时间:倒钢合金、石灰加完后紧接着加镁碳砖屑;加入量:2.0kg/t钢,然后进行混熔,混熔过程中钢水温度保持为1600-1680℃。
以上所述仅是本发明的实时方式,对于普通人员来说,均可以迅速的理解和使用,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰。