一种超低氮低合金钢的冶炼方法与流程

文档序号:22039886发布日期:2020-08-28 17:58阅读:158来源:国知局
本发明涉及钢铁冶炼方法,具体属于一种超低氮低合金钢的冶炼方法。
背景技术
:一般来说,钢中的n是有害元素,如中厚板钢中,如n含量超过标准,易产生气孔裂纹等。氮元素对汽车用钢和硅钢等的力学和磁性影响非常敏感,如硅钢的n含量在0.0013wt%以下时比在0.0015wt%以上时,硅钢片的铁损更稳定且要小0.04w-0.06w,因此,除了把n元素作为有利的强化元素的个别钢种以外,绝大多数的钢种都要求低氮含量。氮对车轮钢钢材性能具有易造成焊接热影响区脆化,形成裂纹,导致终端产品合格率低,生产成本高。对于元素n,在现有技术中,在真空结束后采用,均采用钢包底部吹氩气,目的在于消除钢水循环不良,但这样却导致增n达5*10-6。如经检索的:刊登于《炼钢》(2012,28(1):41-47页),名称为《车轮钢氮控制工艺优化》的文献,其对车轮钢的生产过程进行了跟踪研究,全过程研究了“ld-lf-cc”工艺生产车轮钢各工序氮含量的变化。其通过优化并控制工艺,推行全程控氮,使车轮钢成品中n含量稳定在45*10-6以内,平均在31.61*10-6,减少了质量异议,提高了车轮钢的质量。其中:在转炉冶炼阶段,采用全程底吹氩气模式,严格控制补吹等技术措施,可将车轮钢进站钢水的n含量控制在25*10-6以下;在lf炉精炼阶段,采用微正压操作,以避免出站钢水翻腾,可将精炼钢水增n的质量分数控制在7*10-6以下;在连铸阶段,采用全程保护浇铸,可将连铸钢水增n的质量分数控制在3*10-6以下。其就是全程底吹氩气模式,再加上在冶炼工艺上未采取其它技术措施,如转炉渣的改质,出钢时的钢包渣的改质等,使车轮钢进站钢水的n含量在25*10-6以下;刊登于《炼钢》(2014,30(3):9-11页),名称为《首钢迁钢if钢氮工艺生产实践》的文献,介绍了在生产高强if钢过程中对于氮成分控制方面所做的探索和研究,总结高强if钢的生产技术和防止增氮技术。低氮钢的生产工艺包括转炉冶炼工序减少补吹次数和时间、合理控制复吹条件,顶渣改质造高氮容量渣;rh精炼工序处理中期快速提高真空度,提高循环氩气流量、真空室化冷钢及惰性气体保护技术、浸渍管防增氮改造。实践表明,通过这些技术的开发和应用,迁钢冶炼低氮钢平均氮质量分数目前稳定在15*10-6左右。该文献为ld-rh-cc,由于在所冶炼的if钢中s和o含量较高,因此对降低钢中n也不利。刊登于《炼钢》(2015,31(2):1-4页),名称为《全三脱铁水转炉少渣冶炼低氮钢生产实践》的文献,其在“全三脱”铁水转炉少渣冶炼工艺过程中,通过对历史生产数据影响钢水氮含量因素进行的分析研究结果表明:转炉顶枪漏氮对钢水增氮有很大影响;采用硅铁作为提温剂可以有效控制钢水中n在12*10-6左右;脱碳转炉采用全程底吹氩钢水n可以降低3.3*10-6;转炉熔池内c=0.3%-0.4%时,加入矿石可有效降低钢水氮含量;转炉后吹以及出钢时间热长,钢中氮含量热高;采取优化措施后,脱碳转炉出钢后,可稳定控制钢包内钢水w(n)≤15*10-6,达到了冶炼低氮钢(w(n)≤30*10-6)的控制要求。该文献由于没有对转炉出钢前的转炉渣进行改质,导致出钢时n的含量在15*10-6以内。刊登于冶金工业出版社2010-1,名称为《连铸坯质量控制》的文献,对在炼钢-精炼-连铸过程中钢洁净度控制的概论中,论述了钢中五大有害杂质元素s、p、n、h、o单独控制水平演变,其对杂质元素n的演变预测见下表:表1钢中有害杂质元素n单独控制水平演变杂质元素1960年1970年1980年1990年1996年2000年将来预计n(%)0.0150.00300.00700.00500.00400.00300.0020技术实现要素:本发明针对现有技术的不足,提供一种通过优化冶炼工艺,使钢中的氮含量n≤0.0013%,进一步提高钢的质量,进而能降低硅钢的铁损0.1w,或减少汽车面板用钢的开裂废品发生率至20*10-6以下,更加满足高端用户的需求的超低氮低合金钢的冶炼方法。实现上述目的的措施:一种超低氮低合金钢的冶炼方法,其步骤为:1)经铁水脱硫后进行转炉冶炼,期间进行如下控制:a、全程采用顶底复合吹炼,顶吹氧气,氧气的纯度不低于99.5%;b、底吹采用全程供氩气,并在自开始底吹的700~705s内将底吹氩气的强度调整至0.04~0.06nm3/min.吨钢;c、在不进行点吹的前提下采用一次拉碳出钢;d、转炉出钢前30s内按照常规量加入改质剂;准备出钢,控制转炉出钢温度不超过1700℃:转炉炼钢出钢结束时,控制钢水中的s≤0.005wt%,n≤0.0012wt%;e、在钢水进入钢包的过程中不启动底部吹氩,并向钢包中按照0.48~0.52kg/吨钢加入含碳在1.8~2.3%碳锰铁,及按照1.9~2.1kg/吨钢的加入活性石灰;控制钢包渣的碱度不低于2.0,钢包液面渣厚度在25~35mm;2)进行rh真空处理,期间进行如下控制:a、控制真空度≤67pa;b、控制插入管插入钢液的深度不低于500mm;c、进行微合金化:根据具体钢种微合金元素加入量的设定,控制加入的微合金总含量不低于3.5wt%;d、真空处理结束时,控制n≤0.0012wt%,s≤0.0007wt%,o≤0.00007wt%;3)连铸成坯,期间进行如下控制a、控制浇注机械手工作液压压力在9±0.1mpa;b、控制中间包钢水浇筑时的n≤0.0013wt%。进一步地:在步骤2)的真空处理期间,插入管插入钢液的深度不低于510mm;且插入管的使用次数不超过30次。进一步地:步骤2)的rh真空处理期间,真空度控制在≤60pa。进一步地:所述改质剂,其中的mgo占28~32wt%,cao占48~53wt%。进一步地:步骤1)的转炉出钢期间,出钢温度不超过1690℃。本发明中主要工艺的机理及作用本发明之所以在自开始底吹的700~705s内将底吹氩气的强度调整至0.04~0.06nm3/min.吨钢,是由于底吹氩强度>0.06nm3/min.吨钢,炉内易产生翻腾现象,使钢水与大气接触加剧,从而使出钢时的氮含量平均在16×10-6,比正常水平高出4×10-6;控制底吹氩强度在0.04-0.06nm3/min.吨钢,是控氮的重要条件,其能增大脱氮反应面积。本发明之所以在不进行点吹的前提下采用一次拉碳出钢,是由于点吹时熔池碳含量较低、co发生量小,氧流冲开渣面使钢液裸露,火点区钢液吸氮速度大于脱氮速度,增n量大。一次拉碳出钢,能使吸氮速率常数降低。本发明之所以控制转炉出钢温度不超过1700℃,进一步地不超过1690℃,是由于氮的溶解度随钢水温度升高而变大,在满足连铸工艺的前提下,出钢温度不必太高,以使n含量降低。本发明之所以在出钢至进行rh真空处理的同时,停止钢包底吹氩,是由于进行钢包底吹氩会增大吸氮速率常数。本发明之所以控制真空度≤67pa,进一步地控制真空度≤60pa,是由于,真空度越小,与其平衡的钢水中的n含量越低,脱n的热力学条件越好。本发明之所以控制加入的微合金总含量不低于3.5wt%,是由于微合金总含量不低于3.5wt%时,钢中的o和s就更容易降低,解决降低钢水中表面活性元素[o]、[s]的浓度的问题;本发明与现有技术相比,通过优化冶炼工艺,使钢中的氮含量n≤0.0013%,进一步提高钢的质量,进而能减少汽车面板用钢的开裂废品发生率至20*10-6以下,更加满足高端用户的需求。具体实施方式下面对本发明予以详细描述:实施例1一种超低氮低合金钢的冶炼方法,其步骤为:1)经铁水脱硫后进行转炉冶炼,期间进行如下控制:a、全程采用顶底复合吹炼,顶吹氧气,氧气的纯度在99.6%;b、底吹采用全程供氩气,并在自开始底吹到701s时,将底吹氩气的强度调整至0.041nm3/min.吨钢;c、在不进行点吹的前提下采用一次拉碳出钢;d、转炉出钢前29s时按照常规量加入改质剂;准备出钢,转炉出钢温度为1695℃:转炉炼钢出钢结束时,钢水中的s为0.0048wt%,n在0.0012wt%;所述改质剂的组成原料种类不变,仅要求:mgo占28.5wt%,cao占50wt%,其余量为剩余其它原料种类量之和;e、在钢水进入钢包不启动底部吹氩的前提下,向钢包中按照0.48kg/吨钢加入含碳在1.9%的碳锰铁,及按照1.93kg/吨钢的加入活性石灰;钢包渣的碱度在2.5,钢包液面渣厚度在29mm;在出钢至进行rh真空处理的同时,停止了钢包底吹氩;2)进行rh真空处理,期间进行如下控制:a、控制真空度在60pa;b、控制插入管插入钢液的深度在511mm;c、进行微合金化:根据具体钢种微合金元素加入量的设定,加入的微合金总含量在3.8wt%;d、真空处理结束时,n在0.0011wt%,s在0.0007wt%,o在0.00006wt%;3)连铸成坯,期间进行如下控制a、控制浇注机械手工作液压压力在9.1mpa;b、控制中间包钢水浇铸时的n在0.0011wt%。经检测,本实施例钢中的n含量为0.0011wt%,钢的质量得到提高,未发现有裂纹产生。实施例2一种超低氮低合金钢的冶炼方法,其步骤为:1)经铁水脱硫后进行转炉冶炼,期间进行如下控制:a、全程采用顶底复合吹炼,顶吹氧气,氧气的纯度在于99.62%;b、底吹采用全程供氩气,并在自开始底吹到703s时,将底吹氩气的强度调整至0.051nm3/min.吨钢;c、在不进行点吹的前提下采用一次拉碳出钢;d、转炉出钢前25s时按照常规量加入改质剂;准备出钢,转炉出钢温度为1693℃:转炉炼钢出钢结束时,钢水中的s为0.0046wt%,n在0.0011wt%;所述改质剂的组成原料种类不变,仅要求:mgo占29wt%,cao占49wt%,其余量为剩余其它原料种类量之和;e、在钢水进入钢包的过程中常规启动底部吹氩,并向钢包中按照0.49kg/吨钢加入含碳在1.98%的碳锰铁,及按照1.95kg/吨钢的加入活性石灰;钢包渣的碱度在2.3,钢包液面渣厚度在26mm;在出钢至进行rh真空处理的同时,停止了钢包底吹氩;2)进行rh真空处理,期间进行如下控制:a、控制真空度在59pa;b、控制插入管插入钢液的深度在515mm;c、进行微合金化:根据具体钢种微合金元素加入量的设定,加入的微合金总含量在3.6wt%;d、真空处理结束时,n在0.0010wt%,s在0.0006wt%,o在0.00006wt%;3)连铸成坯,期间进行如下控制a、控制浇注机械手工作液压压力在9.0mpa;b、控制中间包钢水浇铸时的n在0.0010wt%。经检测,本实施例钢中的n含量为0.0010wt%,钢的质量得到提高,未发现有裂纹产生。实施例3一种超低氮低合金钢的冶炼方法,其步骤为:1)经铁水脱硫后进行转炉冶炼,期间进行如下控制:a、全程采用顶底复合吹炼,顶吹氧气,氧气的纯度在于99.65%;b、底吹采用全程供氩气,并在自开始底吹到705s时,将底吹氩气的强度调整至0.055nm3/min.吨钢;c、在不进行点吹的前提下采用一次拉碳出钢;d、转炉出钢前25s时按照常规量加入改质剂;准备出钢,转炉出钢温度为1688℃:转炉炼钢出钢结束时,钢水中的s为0.0042wt%,n在0.0011wt%;所述改质剂的组成原料种类不变,仅要求:mgo占28.0wt%,cao占50.5wt%,其余量为剩余其它原料种类量之和;e、在钢水进入钢包的过程中常规启动底部吹氩,并向钢包中按照0.51kg/吨钢加入含碳在2.0%的碳锰铁,及按照1.92kg/吨钢的加入活性石灰;钢包渣的碱度在2.4,钢包液面渣厚度在30mm;在出钢至进行rh真空处理的同时,停止了钢包底吹氩;2)进行rh真空处理,期间进行如下控制:a、控制真空度在55pa;b、控制插入管插入钢液的深度在520mm;c、进行微合金化:根据具体钢种微合金元素加入量的设定,加入的微合金总含量在3.75wt%;d、真空处理结束时,n在0.0010wt%,s在0.0005wt%,o在0.00004wt%;3)连铸成坯,期间进行如下控制a、控制浇注机械手工作液压压力在9.0mpa;b、控制中间包钢水浇铸时的n在0.0010wt%。经检测,本实施例钢中的n含量为0.0010wt%,钢的质量得到提高,未发现有裂纹产生。实施例4一种超低氮低合金钢的冶炼方法,其步骤为:1)经铁水脱硫后进行转炉冶炼,期间进行如下控制:a、全程采用顶底复合吹炼,顶吹氧气,氧气的纯度在于99.58%;b、底吹采用全程供氩气,并在自开始底吹到702s时,将底吹氩气的强度调整至0.056nm3/min.吨钢;c、在不进行点吹的前提下采用一次拉碳出钢;d、转炉出钢前25s时按照常规量加入改质剂;准备出钢,转炉出钢温度为1690℃:转炉炼钢出钢结束时,钢水中的s为0.0040wt%,n在0.0011wt%;所述改质剂的组成原料种类不变,仅要求:mgo占30.0wt%,cao占49.5wt%,其余量为剩余其它原料种类量之和;e、在钢水进入钢包的过程中常规启动底部吹氩,并向钢包中按照0.48kg/吨钢加入含碳在1.85%的碳锰铁,及按照1.96kg/吨钢的加入活性石灰;钢包渣的碱度在2.4,钢包液面渣厚度在28mm;在出钢至进行rh真空处理的同时,停止了钢包底吹氩;2)进行rh真空处理,期间进行如下控制:a、控制真空度在56pa;b、控制插入管插入钢液的深度在518mm;c、进行微合金化:根据具体钢种微合金元素加入量的设定,加入的微合金总含量在3.7wt%;d、真空处理结束时,n在0.0010wt%,s在0.0004wt%,o在0.00004wt%;3)连铸成坯,期间进行如下控制a、控制浇注机械手工作液压压力在9.0mpa;b、控制中间包钢水浇铸时的n在0.0010wt%。经检测,本实施例钢中的n含量为0.0010wt%,钢的质量得到提高,未发现有裂纹产生。实施例5一种超低氮低合金钢的冶炼方法,其步骤为:1)经铁水脱硫后进行转炉冶炼,期间进行如下控制:a、全程采用顶底复合吹炼,顶吹氧气,氧气的纯度在于99.58%;b、底吹采用全程供氩气,并在自开始底吹到702s时,将底吹氩气的强度调整至0.058nm3/min.吨钢;c、在不进行点吹的前提下采用一次拉碳出钢;d、转炉出钢前25s时按照常规量加入改质剂;准备出钢,转炉出钢温度为1689℃:转炉炼钢出钢结束时,钢水中的s为0.0038wt%,n在0.0010wt%;所述改质剂的组成原料种类不变,仅要求:mgo占28.0wt%,cao占50wt%,其余量为剩余其它原料种类量之和;e、在钢水进入钢包的过程中常规启动底部吹氩,并向钢包中按照0.51kg/吨钢加入含碳在1.97%的碳锰铁,及按照1.98kg/吨钢的加入活性石灰;钢包渣的碱度在2.3,钢包液面渣厚度在26mm;在出钢至进行rh真空处理的同时,停止了钢包底吹氩;2)进行rh真空处理,期间进行如下控制:a、控制真空度在55pa;b、控制插入管插入钢液的深度在522mm;c、进行微合金化:根据具体钢种微合金元素加入量的设定,加入的微合金总含量在3.9wt%;d、真空处理结束时,n在0.0009wt%,s在0.0003wt%,o在0.00004wt%;3)连铸成坯,期间进行如下控制a、控制浇注机械手工作液压压力在9.1mpa;b、控制中间包钢水浇铸时的n在0.0009wt%。经检测,本实施例钢中的n含量为0.0009wt%,钢的质量得到提高,未发现有裂纹产生。实施例6一种超低氮低合金钢的冶炼方法,其步骤为:1)经铁水脱硫后进行转炉冶炼,期间进行如下控制:a、全程采用顶底复合吹炼,顶吹氧气,氧气的纯度在于99.61%;b、底吹采用全程供氩气,并在自开始底吹到702s时,将底吹氩气的强度调整至0.057nm3/min.吨钢;c、在不进行点吹的前提下采用一次拉碳出钢;d、转炉出钢前25s时按照常规量加入改质剂;准备出钢,转炉出钢温度为1695℃:转炉炼钢出钢结束时,钢水中的s为0.0043wt%,n在0.0010wt%;所述改质剂的组成原料种类不变,仅要求:mgo占28.0wt%,cao占50wt%,其余量为剩余其它原料种类量之和;e、在钢水进入钢包的过程中常规启动底部吹氩,并向钢包中按照0.48kg/吨钢加入含碳在1.9%的碳锰铁,及按照1.93kg/吨钢的加入活性石灰;钢包渣的碱度在2.3,钢包液面渣厚度在26mm;在出钢至进行rh真空处理的同时,停止了钢包底吹氩;2)进行rh真空处理,期间进行如下控制:a、控制真空度在55pa;b、控制插入管插入钢液的深度在516mm;c、进行微合金化:根据具体钢种微合金元素加入量的设定,加入的微合金总含量在4.0wt%;d、真空处理结束时,n在0.0010wt%,s在0.0003wt%,o在0.00005wt%;3)连铸成坯,期间进行如下控制a、控制浇注机械手工作液压压力在9.1mpa;b、控制中间包钢水浇铸时的n在0.0010wt%。经检测,本实施例钢中的n含量为0.0010wt%,钢的质量得到提高,未发现有裂纹产生。上述实施例仅为最佳例举,而并非是对本发明的实施方式的限定。当前第1页12
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