一种三氯蔗糖结晶母液废水中稀DMF的回收方法与流程

文档序号:24236881发布日期:2021-03-12 13:09阅读:139来源:国知局
一种三氯蔗糖结晶母液废水中稀DMF的回收方法与流程

本发明属食品添加剂生产领域,涉及一种三氯蔗糖结晶母液废水中稀dmf的回收方法。



背景技术:

在三氯蔗糖生产中,中和液浓干后进行脱色、结晶,其中结晶过程中产生的母液中含有乙酸乙酯和废水,对母液进行静置分层除去乙酸乙酯后,废水中还含有低浓度(3-4%)的dmf。目前生产中,每日产生该废水300m³左右,现有的处理方法是将该部分废水直接外排,当污水进行处理,造成损耗dmf在9-12吨/天;且dmf性质稳定,生物降解性差,容易杀死菌落,大量的dmf进行污水处理系统,增大污水处理系统的负荷,增加了处理成本。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决三氯蔗糖结晶母液分层除去乙酸乙酯后,剩余废水(含dmf3-4%)直接外排,一是造成dmf损耗,二是造成污水处理系统负荷增加,处理成本高增高的问题,提供一种三氯蔗糖结晶母液废水中稀dmf的回收方法。

为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:

一种三氯蔗糖结晶母液废水中稀dmf的回收方法,其特征在于包括如下步骤:

(1)将废水(结晶母液分层除去乙酸乙酯后的废水,5-10℃,dmf3-4%)送入隔膜压滤机进行过滤,除去废水中的固体杂质;

(2)将过滤后的废水(65-75℃)以8-10m³/h的量送入萃取塔,并以8-10m³/h的量向萃取塔中加入正辛醇,充分混合、静置分层,分层后的水相直接外送污水站,有机相(水7%-9%、dmf2%-4%、正辛醇85-88%)送入中间槽;

(3)将中间槽中的有机相以8-10m³/h的量送入精馏塔进行减压蒸馏,控制精馏塔塔底压力在-0.09~-0.1mpa、温度在101-111℃,精馏塔塔顶温度在87-97℃,回流比在0.6-1:1,精馏塔塔顶采出物(含dmf9-11%)外送至回收工段(dmf脱水塔),精馏塔塔底采出的正辛醇(正辛醇≥99%)与精馏塔进料有机相进行换热后送去萃取前段中间槽,套用至萃取塔。

本发明选取正辛醇作为萃取剂,利用正辛醇对低浓度dmf废水有很好的萃取效率及选择性,将低浓度dmf萃取出来,萃取有机相进入减压精馏塔精馏得正辛醇与较纯稀dmf(9-11%),萃余相去污水站当废水处理;精馏塔塔底采出正辛醇套用至萃取塔,精馏塔塔顶采出dmf和水套用到醇解车间dmf脱水塔脱水,再精馏。

本发明的有益效果:

1.本发明不需要对废水进行降温处理,可直接利用高温(65-75℃)废水进行萃取,节约大量能耗;

2.将废水中的稀dmf(3-4%)回收,使其富集成纯度较高的稀dmf(9-11%),可以稳定回收dmf10t/d,按每吨价格6000元计算,每天创造的效益达到6万元,全年创造的dmf效益达2190万元;

3.过滤除去废水中的固体杂质,能有效地减轻后续工段的堵管问题,回收废水中的dmf后,降低了污水处理的难度,减轻了菌类死亡的风险;

4.在本发明中,部分废水转移至正辛醇相中,之后水分在精馏塔中被蒸出,最后套用至分公司制造氨水,每天减少21吨高氨氮含盐废水的产生,每吨高氨氮含盐废水处理费用为2000元,全年节约污水处理费用节约成本1520万元。

附图说明

图1是一种三氯蔗糖结晶母液废水中稀dmf的回收工艺流程简图。

具体实施方式

结合图1,对本发作进一步地说明:一种三氯蔗糖结晶母液废水中稀dmf的回收方法,具体实施步骤如下:

实施例1

(1)将24m³废水(结晶母液分层除去乙酸乙酯后的废水,75℃,dmf3.5%)送入隔膜压滤机进行过滤,除去废水中的固体杂质;

(2)将过滤后的废水(70℃)以9m³/h的量送入萃取塔,并以9m³/h的量向萃取塔中加入正辛醇,充分混合、静置30min分层,分层后的水相直接外送污水站,有机相(水7.5%、dmf3.5%、正辛醇87%,剩余组分为有机杂质)送入中间槽;

(3)将中间槽中的有机相以9m³/h的量送入精馏塔进行减压蒸馏,控制精馏塔塔底压力在-0.09mpa、温度在106℃,精馏塔塔顶温度在92℃,回流比在0.8:1,精馏塔塔顶采出物10m³(含dmf10%)外送至回收工段(dmf脱水塔),精馏塔塔底采出的正辛醇(正辛醇99.5%)与精馏塔进料有机相进行换热后送去萃取前段中间槽,套用至萃取塔。

实施例2

(1)将20m³废水(结晶母液分层除去乙酸乙酯后的废水,65℃,dmf3%)送入隔膜压滤机进行过滤,除去废水中的固体杂质;

(2)将过滤后的废水(60℃)以8.2m³/h的量送入萃取塔,并以8.2m³/h的量向萃取塔中加入正辛醇,充分混合、静置25min分层,分层后的水相直接外送污水站,有机相(水8%、dmf3%、正辛醇87%,剩余组分为有机杂质)送入中间槽;

(3)将中间槽中的有机相以8.2m³/h的量送入精馏塔进行减压蒸馏,控制精馏塔塔底压力在-0.07mpa、温度在102℃,精馏塔塔顶温度在88℃,回流比在0.6:1,精馏塔塔顶采出物10m³(含dmf9%)外送至回收工段(dmf脱水塔),精馏塔塔底采出的正辛醇(正辛醇99.2%)与精馏塔进料有机相进行换热后送去萃取前段中间槽,套用至萃取塔。

实施例3

(1)将30m³废水(结晶母液分层除去乙酸乙酯后的废水,70℃,dmf4%)送入隔膜压滤机进行过滤,除去废水中的固体杂质;

(2)将过滤后的废水(65℃)以10m³/h的量送入萃取塔,并以10m³/h的量向萃取塔中加入正辛醇,充分混合、静置40min分层,分层后的水相直接外送污水站,有机相(水7.8%、dmf3.2%、正辛醇87%,剩余组分为有机杂质)送入中间槽;

(3)将中间槽中的有机相以10m³/h的量送入精馏塔进行减压蒸馏,控制精馏塔塔底压力在-0.05mpa、温度在110℃,精馏塔塔顶温度在96℃,回流比在1:1,精馏塔塔顶采出物10m³(含dmf11%)外送至回收工段(dmf脱水塔),精馏塔塔底采出的正辛醇(正辛醇99.7%)与精馏塔进料有机相进行换热后送去萃取前段中间槽,套用至萃取塔。

关于萃取剂及其效果的说明:初步选定氯仿、正辛醇、异辛醇、壬醇、2-壬醇等作为萃取剂进行对比试验;取相同体积废水,分别加入相同体积的萃取剂,在分液漏斗中振荡3min,静置30min分层后取样测定萃余液中dmf浓度值。

分配系数用d表示为:

表一:不同萃取剂对三氯蔗糖废水中dmf的萃取效率:

表二:按不同正辛醇相:废水相比例条件下所得萃取率:

由上述表一、表二可知:正辛醇对废水中低浓度dmf的萃取效果最好,且正辛醇:废水体积比在1:2之间时萃取效果比较理想。

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