KPF高性能水基钻井液的制作方法

文档序号:12245914阅读:824来源:国知局
KPF高性能水基钻井液的制作方法与工艺

本发明涉及钻井液配方领域,具体涉及一种KPF高性能水基钻井液。



背景技术:

页岩气开采基本采用水平井的方式进行,国外采用油基钻井液进行施工的井占施工井总量的50%左右,另外50%的井采用高性能水基钻井液,GOF高性能水基钻井液技术在2015年被引进到国内,解决油基钻屑、油基钻井液废液对环境的污染问题,但使用的主要材料全部为国外进口,费用较高,且存在材料过早降解、体系起泡、抑制性不足等问题。



技术实现要素:

为解决上述问题,本发明提供了一种KPF高性能水基钻井液,应用了国内材料,形成全新的高性能水基钻井液体系、成熟的钻井液技术,降低了体系成本,提高钻井工程效益。

为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:

KPF高性能水基钻井液,以清水为介质,加入以下质量体积比的原料混合制备所得:

20Kg/m3的膨润土(NV-1)、1Kg/m3的纯碱、2Kg/m3的氢氧化钾(KOH)、10Kg/m3的聚阴离子纤维素(LV-PAC)、50-80Kg/m3的氯化钾(KCl)、5-10Kg/m3的聚胺、1-2%的聚合铝(AOP-1)、30Kg/cm3的无铬磺化褐煤(M-SMC)或10-20Kg/m3的分散型稀释剂、60Kg/m3的特级磺化沥青粉(ST-2)、40Kg/cm3的磺化沥青(FT-1)或40Kg/m3的油溶性树脂(SCL)、5Kg/m3的乳化剂(SEA)、20Kg/m3的纳米钙、10Kg/m3的刚性纳微米封堵剂(AT)、10Kg/m3的极压润滑剂SDPH-1、10Kg/m3的极压润滑剂SDPH-2、10Kg/m3的极压润滑剂SWJH、10-20Kg/m3的油酸脂CGY。

其中,所述氯化钾的钾离子浓度≥3万PPm。

其中,完井时以井浆为介质,加入润滑剂配制成润滑封闭液,润滑封闭液配方为:井浆+20Kg/m3塑料小球+10-20Kg/m3极压润滑剂(SDPH或SWJH)+30Kg/m3固体润滑剂(LUB-N)。

本发明具有以下有益效果:

1、本发明基于纯水基钻井液基础上研发的,且完全未使用油类材料;

2、使用的材料全部为国产产品,摆脱了对国外产品的依赖;

3、钻井液体系简单,易于掌握,维护简便,钻井液性能稳定;

4、抑制性强于国外同类技术;

5、润滑性良好,在水平段长达1300m以上还能进行定向作业,且完钻时井下摩阻明显低于其它高性能水基钻井液;

6、体系费用仅为国外体系的一半,在目前低油价下,具有独特的竞争优势。

附图说明

图1为本发明实施例中YS108H8-5井的井身结构图。

图2为本发明实施例中YS108H8-3井的井身结构图。

具体实施方式

为了使本发明的目的及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

本发明实施例提供了一种KPF高性能水基钻井液,以清水为介质,加入以下质量体积比的原料混合制备所得:

清水+20Kg/m3膨润土(NV-1)+1Kg/m3纯碱(Na2CO3)+2Kg/m3氢氧化钾(KOH)+10Kg/m3聚阴离子纤维素(LV-PAC)+5-8Kg/m3氯化钾(KCl)+5-10Kg/m3聚胺+10-20Kg/m3聚合铝(AOP-1)+30Kg/m3无铬磺化褐煤(M-SMC)(或10-20Kg/m3分散型稀释剂)+60Kg/m3特级磺化沥青粉(ST-2)+40Kg/m3(FT-1)(或40Kg/m3油溶性树脂(SCL))+5Kg/m3乳化剂(SEA)+20Kg/m3纳米钙+10Kg/m3刚性纳微米封堵剂(AT)+10Kg/m3极压润滑剂(SDPH-1)+10Kg/m3极压润滑剂(SDPH-2)+10Kg/m3极压润滑剂(SWJH)+10-20Kg/m3油酸脂(CGY);所述氯化钾的钾离子浓度≥3万PPm。

实施例1

在YS108H8-5井使用实例

YS108H8-5井设计井深4258m,实际完钻井深4225m,完井套管下深4220.6m。二开中完井深1475m,中完套管下深1473.5m。2016年5月5日10:00开始扫塞,17:00扫塞至1475m;21:00钻至井深1481m,转换为高性能水基钻井液,起钻换定向钻具组合。钻至井深2016m(石牛栏组底部)起钻,换旋转导向工具定向;钻至2526m过A靶点(斜深2525m、垂深2267.03m、井斜81.2°、方位8.73°)后,起钻换螺杆继续钻进。2016年6月6日16:00完钻,完钻井深4225m,水平段长1700m,B靶斜深4225.00m/垂深2539.31m,井斜80.75度,方位6.9度。

YS108H8-5井钻井施工简况表

YS108H8-5井钻井液性能统计表

本井从井深1481m转换为KPF高性能水基钻井液,并开始下入定向工具进行微增斜作业,至井深2016m井斜增至20°,之后下入旋转导向满眼钻具(三个扶正器)进行扭方位和强增斜作业,至井深2526m井斜增至81.63°进入A靶点,起出钻具,再更换成常规螺杆钻具进行水平段施工,在井深3159m下入岩屑床破坏器5只,辅助清砂,保证井眼清洁,钻至井深4225m完钻。整过施工过程中性能稳定,振动筛返砂正常,且成型度高,没有出现地层垮塌现象,井壁稳定;完钻时停泵上提最大摩阻40-56t,下放最大摩阻30-40t;下套管前注入封闭润滑浆,封2500-4225m井段,再起钻时停泵上提最大摩阻30-40t,下放最大摩阻20-30t,确保了完井套管顺利下入,下套管时间为30h,比之前的高性能水基钻井液下套管时间节约30%。钻井液费用为其它高性能水基钻井液的70%。机械钻速高于其它高性能水基钻井液30%。

实施例2

在YS108H8-3井使用实例

YS108H8-3井设计井深4294m,实际完钻井深4225m,完井套管下深4223.5m。二开中完井深1481m,中完套管下深1479.7m。2016年6月14日8:00下钻探塞至井深1416m遇阻,开始转换为高性能水基钻井液扫塞,6月15日8:00扫塞结束,继续钻进至1491m,做地破试验,然后起钻换定向钻具组合。定向钻进至井深2026.24m(龙马溪组)起钻,换旋转导向工具定向;钻至2440.24m井漏失返,起钻甩旋转导向工具,下牙轮钻具堵漏;堵漏成功后,起钻换螺杆继续钻进。2016年7月18日18:00完钻,完钻井深4225m,水平段长1700m,A靶点斜深2525m、垂深2259.47m、井斜81.98°、方位9.62°;B靶斜深4225.00m/垂深2488.66m,井斜81.04°,方位6.70°。

YS108H8-3井钻井施工简况表

YS108H8-3井钻井液性能统计表

YS108H8-3井水平段定向段统计

本井自井深1481m利用YS108H8-5井完井老浆进行调整,性能达到要求后,替入井内,将氯化钾聚合物钻井液替出,转换成KPF高性能水基钻井液体系,钻至井深1491m做地破试验。起出钻具更换为定向钻具结构,开始定向施工,钻至井深2026m,微增斜至20°,起出钻具,更换为旋转导向满眼钻具(三只扶正器)。下钻到底后进行扭方位、强增斜作业,钻至井深2440m时发生失返性漏失,起出旋转导向工具,起钻时除前两柱钻具因井眼未得到很好清洁,起钻困难外,其余井段起钻正常。采用桥接堵漏将井漏处理好后,再下入螺杆定向钻具继续进行定向作业,至井深2525m进入A靶点。钻至井深3032m下入8只岩屑床破坏器,继续进行水平段施工,因井眼轨迹不好,怕井眼清洁有困难,钻至井深3780m将岩屑床破坏器增至15只,钻至井深4068m起完钻后,考虑井下安全问题,再次将岩屑床破坏器减为8只,直至钻至井深4225m完钻。施工过程中性能稳定,井眼清洁良好,井壁稳定,未出现垮塌现象;经一次堵漏作业将井漏处理好,井漏处理容易;因要满足甲方优质储层钻遇率要求,井斜调整频繁,井眼轨迹较差,钻井液润滑性非常好,进入水平段1364m后依然能进行定向作业;完钻时停泵上提最大摩阻50t,下放最大摩阻30t;下套管前注入封闭润滑浆,封2500-4225m井段,再起钻时停泵上提最大摩阻30-40t,下放最大摩阻20t,确保了完井套管顺利下入,下套管时间为20h,比之前的高性能水基钻井液下套管时间节约50%。钻井液成本是其它高性能水基钻井液的50%。由于本井定向作业时间较多,影响了钻井速度,机械钻速略低于其它井。

综上所述,本专利具体实施为纯水基钻井液技术,解决了油基钻屑、油基钻井液废液处理难的问题,避免了环保上可能出现的风险;降低了环保处理费用;全部采用国产材料,解决了依赖进口造成的使用限制;采用复合润滑方式,体系润滑性良好,井下摩阻小,完井套管下入完全有保障!钻井液实现了重复利用的问题,降低了废液排放量;钻井液配制费用仅为国外同类技术的一半,加上实现了重复利用,口井节约钻井液综合费用超过150万元,取得了显著的经济效益。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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