本发明属于污水处理技术领域,涉及污泥减量技术,具体涉及一种强化缺氧-好氧-沉淀-厌氧工艺污泥减量的方法。
背景技术:
活性污泥法是最常见的污水生物处理技术,世界范围内90%以上的城市污水和50%左右的工业废水都采用活性污泥法处理,但自其应用于污水处理以来,一个主要的问题就是产生大量的剩余污泥。污泥处理的费用已经占到整个污水厂运行费用的50%~60%。而且随着经济社会的发展,污水处理量正不断增大,处理要求也将不断提高,产生的大量剩余污泥是活性污泥工艺面临的最大瓶颈。
剩余污泥处置是完整的污水处理工艺的一部分,因此应着力于在污水处理过程中,即源头上减少污泥的产生量。在多种污泥原位减量技术中,好氧-沉淀-厌氧(oxic-settling-anaerobic,osa)工艺以其减量效果明显、无需添加任何化学药剂、无二次污染、工艺简单、能耗低等特点被认为是较理想的减量途径之一。
a+osa工艺将传统a/o脱氮工艺与osa污泥减量工艺有机的组合在一起,可以在保证出水水质的情况下实现污泥减量。但该工艺仍处于研究阶段,生产运行中的稳定性和可靠性还存在问题,且根据污泥处置现状,非常有必要对a+osa工艺的污泥减量效能进行强化,而目前关于这方面的具体可行的措施还有待进一步探究。
技术实现要素:
针对现有技术存在的上述不足,本发明的目的是提供一种可显著增加a+osa工艺污泥减量效果,操作简单,且不会增加运行成本的强化缺氧-好氧-沉淀-厌氧工艺污泥减量的方法。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:
一种强化缺氧-好氧-沉淀-厌氧工艺污泥减量的方法,包括如下步骤:
(1)将污水引入缺氧池为反硝化提供碳源;污水流入曝气池进行好氧处理和硝化过程;
(2)以150%~200%硝化液回流比将曝气池末端的泥水混合物抽送至缺氧池,曝气池中剩余的污水引入沉淀池进行自然沉淀,实现泥水分离;
(3)以50%~100%污泥回流比将沉淀池中的部分沉淀污泥抽至厌氧池,厌氧池中设有连续搅拌装置和填料装置,所述填料装置中填料体积填充率为20~30%;调节厌氧池温度和连续搅拌装置转速,控制厌氧池溶解氧浓度为0.2~0.3mg/l;厌氧池中污泥停留5~9h后抽至缺氧池上部,实现污泥回流;将沉淀池中剩余污泥通过排泥管排出。
进一步的,所述曝气池的污泥浓度为2500~3000mg/l。
进一步的,所述填料装置为两同心网筒围成的环形空间,两网筒与厌氧池具有相同的圆心,外面直径较大的网筒直径小于厌氧池直径;两网筒直径之差略大于填料直径;在环形空间上方设有对应的环形盖子,以将填料限制在环形空间内方便填料的固定。
进一步的,所述填料为内部多褶皱球形的聚丙烯或聚乙烯材料,其比表面积更大,相当于增大了微生物附着生长的厌氧池池壁面积;所述填料粒径大于所述网筒网眼直径。
进一步的,所述厌氧池为密封装置,池顶盖处设有通气孔,池壁上设有出流管,出流方式为重力溢流;厌氧池进水管上设有提升水泵。
进一步的,所述厌氧池内温度为20~25℃,通过水浴控制厌氧池内温度;搅拌速度100-120r/min。
进一步的,所述缺氧池为连续流运行状态。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1.本发明是在传统a+osa工艺的厌氧池中添加填料,填料的体积填充率控制为20~30%,增加污泥附着比表面积,能够实现80%的污泥减量效果,使a+osa工艺污泥减量效果显著增加。
2.本发明厌氧池中设置连续搅拌装置,通过调节搅拌强度控制厌氧池中的溶解氧,控制溶解氧为0.2~0.3mg/l,使污泥连续回流,污泥减量效果明显提高,提高率达到20%以上。
3.本发明对厌氧池出流方式进行了改造,出流管设在池壁处,出流为重力溢流,节省能耗。
4.本发明只需在厌氧池中添加少量填料,容易改造,无需新增反应装置与设备,污泥处理成本保持不变。
附图说明
图1为常规a+osa工艺流程示意图;
图2为本发明实施例3a+osa(t)工艺流程示意图;
图3为本发明实施例3a+osa(t)工艺与常规a+osa工艺污泥减量效果图;
图4为本发明实施例3a+osa(t)工艺与常规a+osa工艺水质处理效果图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
实施例1
实验污泥取自重庆市鸡冠石污水处理厂传统aao工艺正常运行的好氧段污泥,接种污泥的混合液悬浮固体浓度(mlss)缺氧区和曝气区为3000mg/l,厌氧池为6000mg/l。
本发明一种强化缺氧-好氧-沉淀-厌氧工艺污泥减量的方法,如图1所示,包括如下步骤:
(1)在a+osa工艺的厌氧池中加入搅拌装置和填料装置,填料装置为两个圆柱形不锈钢同心网筒围成的环形空间;在两个网筒之间添加内部多褶皱球形的聚丙烯材料,控制填充比为20%;在厌氧池池壁相应位置处开孔设置出流管,并引至缺氧池上部;
(2)将污水引入缺氧池为反硝化提供碳源;污水流入曝气池进行好氧处理和硝化过程,曝气池的污泥浓度为2500mg/l;
(3)以150%硝化液回流比将曝气池末端的泥水混合物抽送至缺氧池,曝气池中剩余的污水引入沉淀池进行自然沉淀,实现泥水分离;
(4)以50%污泥回流比将沉淀池中的部分沉淀污泥抽至厌氧池,调节厌氧池温度为20℃,搅拌速度120r/min,厌氧池溶解氧浓度为0.2mg/l;厌氧池中污泥停留5h后利用重力溢流的方式流入缺氧池,实现污泥回流;将沉淀池中剩余污泥通过排泥管排出。
实施例2
实验污泥取自重庆市鸡冠石污水处理厂传统aao工艺正常运行的好氧段污泥,接种污泥的混合液悬浮固体浓度(mlss)缺氧区和曝气区为3000mg/l,厌氧池为6000mg/l。
本发明一种强化缺氧-好氧-沉淀-厌氧工艺污泥减量的方法,如图1所示,包括如下步骤:
(1)在a+osa工艺的厌氧池中加入搅拌装置和填料装置,填料装置为两个圆柱形不锈钢同心网筒围成的环形空间;在两个网筒之间添加内部多褶皱球形的聚丙烯材料,控制填充比为20%;在厌氧池池壁相应位置处开孔设置出流管,并引至缺氧池上部;
(2)将污水引入缺氧池为反硝化提供碳源;污水流入曝气池进行好氧处理和硝化过程,曝气池的污泥浓度为2500mg/l;
(3)以150%硝化液回流比将曝气池末端的泥水混合物抽送至缺氧池,曝气池中剩余的污水引入沉淀池进行自然沉淀,实现泥水分离;
(4)以50%污泥回流比将沉淀池中的部分沉淀污泥抽至厌氧池,调节厌氧池温度为20℃,搅拌速度120r/min,厌氧池溶解氧浓度为0.2mg/l;厌氧池中污泥停留5.56h后利用重力溢流的方式流入缺氧池,实现污泥回流;将沉淀池中剩余污泥通过排泥管排出。
实施例3
实验污泥取自重庆市鸡冠石污水处理厂传统ao工艺正常运行的好氧段污泥,接种污泥的混合液悬浮固体浓度(mlss)缺氧区和曝气区为3000mg/l,厌氧池为6000mg/l。
本发明一种强化缺氧-好氧-沉淀-厌氧工艺污泥减量的方法,如图1所示,包括如下步骤:
(1)在常规a+osa工艺的厌氧池中加入填料装置,填料装置为两个圆柱形不锈钢同心网筒围成的环形空间;在两个网筒之间添加内部多褶皱球形的聚丙烯材料,控制填充比为25%;在厌氧池池壁相应位置处开孔设置出流管,并引至缺氧池上部;
(2)将污水引入缺氧池为反硝化提供碳源;污水流入曝气池进行好氧处理和硝化过程,曝气池的污泥浓度为3000mg/l;
(3)以200%硝化液回流比将曝气池末端的泥水混合物抽送至缺氧池,曝气池中剩余的污水引入沉淀池进行自然沉淀,实现泥水分离;
(4)以100%污泥回流比将沉淀池中的部分沉淀污泥抽至厌氧池,调节厌氧池温度为25℃,搅拌速度100r/min,厌氧池溶解氧浓度为0.25mg/l;厌氧池中污泥停留7.14h后抽至缺氧池上部,实现污泥回流;将沉淀池中剩余污泥通过排泥管排出。
实施例4
实验污泥取自重庆市鸡冠石污水处理厂传统aao工艺正常运行的好氧段污泥,接种污泥的混合液悬浮固体浓度(mlss)缺氧区和曝气区为3000mg/l,厌氧池为6000mg/l。
本发明一种强化缺氧-好氧-沉淀-厌氧工艺污泥减量的方法,如图1所示,包括如下步骤:
(1)在常规a+osa工艺的厌氧池中加入搅拌装置和填料装置,填料装置为两个圆柱形不锈钢同心网筒围成的环形空间;在两个网筒之间添加内部多褶皱球形的聚丙烯材料,控制填充比为30%;在厌氧池池壁相应位置处开孔设置出流管,并引至缺氧池上部;
(2)将污水引入缺氧池为反硝化提供碳源;污水流入曝气池进行好氧处理和硝化过程,曝气池的污泥浓度为3000mg/l;
(3)以180%硝化液回流比将曝气池末端的泥水混合物抽送至缺氧池,曝气池中剩余的污水引入沉淀池进行自然沉淀,实现泥水分离;
(4)以80%污泥回流比将沉淀池中的部分沉淀污泥抽至厌氧池,调节厌氧池温度为23℃,搅拌速度100r/min,厌氧池溶解氧浓度为0.25mg/l;厌氧池中污泥停留8.75h后抽至缺氧池上部,实现污泥回流;将沉淀池中剩余污泥通过排泥管排出。
实施例5
实验污泥取自重庆市鸡冠石污水处理厂传统aao工艺正常运行的好氧段污泥,接种污泥的混合液悬浮固体浓度(mlss)缺氧区和曝气区为3000mg/l,厌氧池为6000mg/l。
本发明一种强化缺氧-好氧-沉淀-厌氧工艺污泥减量的方法,如图1所示,包括如下步骤:
(1)在常规a+osa工艺的厌氧池中加入搅拌装置和填料装置,填料装置为两个圆柱形不锈钢同心网筒围成的环形空间;在两个网筒之间添加内部多褶皱球形的聚丙烯材料,控制填充比为30%;在厌氧池池壁相应位置处开孔设置出流管,并引至缺氧池上部;
(2)将污水引入缺氧池为反硝化提供碳源;污水流入曝气池进行好氧处理和硝化过程,曝气池的污泥浓度为3000mg/l;
(3)以180%硝化液回流比将曝气池末端的泥水混合物抽送至缺氧池,曝气池中剩余的污水引入沉淀池进行自然沉淀,实现泥水分离;
(4)以80%污泥回流比将沉淀池中的部分沉淀污泥抽至厌氧池,调节厌氧池温度为23℃,搅拌速度100r/min,厌氧池溶解氧浓度为0.25mg/l;厌氧池中污泥停留9h后抽至缺氧池上部,实现污泥回流;将沉淀池中剩余污泥通过排泥管排出。
对比例
以常规a+osa工艺作为对照组,实验条件相同,其工艺流程如图1所示。
试验结果
图3给出了本发明实施例3a+osa工艺与常规a+osa工艺正常运行阶段污泥减量化效果比对,可以看出,在厌氧池添加填料后,污泥减量效果明显提高,提高率约在20%左右。
图4给出了本发明实施例3a+osa工艺与常规a+osa工艺正常运行阶段水质处理效果比对,可以看出,在厌氧池添加填料,并没有显著影响a+osa工艺的污染物去除能力,出水可以达标排放。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。