含硫废水综合处理工艺的制作方法

文档序号:14586749发布日期:2018-06-02 05:28阅读:189来源:国知局

本发明属于一种水、废水、污水或污泥的处理领域,具体涉及一种含硫废水综合处理工艺。



背景技术:

中国工业碳酸锶自20世纪70年代初开始工业化生产以来,已有40多年的生产历史。目前我国已经成为世界上最大的工业碳酸锶生产国和消费国,并出口到世界各地,在国际市场享有较高的声誉。

碳酸锶是一种重要的锶盐,是生产显像管、计算机显示器、工业显示器和电子显示器等的重要原料,还广泛应用于磁性材料、医学和化学制剂、颜料、涂料、陶瓷、电解锌和烟火等领域。

根据环保法规的要求,碳酸锶行业生产废水排放标准为锶离子含量小于10mg/L,硫化物含量小于1mg/L。目前在生产碳酸锶过程中产生大量渣场回收水,厂区冲地回收水等含大量锶离子和硫化物的废水,回收将会影响产品的质量,不回用,则目前行业的废水处理水平不能做到达标排放,所以行业内采用的都是部分处理加偷排的方式,严重污染环境,而且对社会造成不良影响。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种含硫废水综合处理工艺,采用本发明的处理工艺能将影响碳酸锶质量的废水循环利用,实现废水零排放。

为达到上述目的,本发明的基础方案如下:

含硫废水综合处理工艺,包括以下处理步骤:

(1)向含硫废水中加入130-165g/L的BaS溶液,直至继续加入BaS溶液时再无沉淀产生;

(2)向经步骤(1)处理后的溶液中加入过量的Na2CO3溶液,并经压滤处理;

(3)经压滤得到的水用于化碱Na2CO3,化碱后一同喷入脱硫塔与烟气接触,循环并控制溶液的PH为6-7.5时停止循环;

(4)向步骤(3)得到的溶液中加入NaOH,控制最后的PH为9-10,之后经压滤处理;

(5)将步骤(4)得到的溶液经结晶、蒸发、浓缩、离心、烘干和筛分后即可得无水亚硫酸钠。

本方案的优点是:本方案主要处理的是碳酸锶生产过程中产生的废水,如渣场回收水、冲地水等废水,废水中主要含有SO42-、Sr2+、S2-、Na+和H2O,如果将上述废水直接循环用于生产碳酸锶,则将严重影响碳酸锶产品质量。本方案经处理之后,将废水中的SO42-Sr2+、S2-分别转化为BaSO4、SrCO3和FeS并经压滤全部处理,本方案中利用处理过程中化碱的Na2CO3中含有Fe2+,正好能有效地将S2进行处理,而且,本方案中的废水用于化碱后一同喷入脱硫塔与烟气接触后,能将原本的废水和废气有效利用,制备得到亚硫酸钠,经结晶、蒸发、浓缩、离心、烘干和筛分后即可得主含量在96%以上的无水亚硫酸钠产品。公司在亚硫酸钠生产过程中可消耗的水分50-60m3/天,采用本发明的方案后,废水可全部用于亚硫酸钠生产中,一方面减少生产过程中原水的使用,另一方面真正的实现了废水零排放的目的。

进一步,步骤(3)中,控制溶液的PH为6.7时停止循环。申请人在实践和试验中发现,控制溶液的PH为6.7时停止循环时,能最大最大程度地将溶液中的Na2CO3与SO2反应,从而使后续得到的产品转化率高。

进一步,所述BaS溶液采用焙烧的BaS加入80-100℃的水中溶解后制备。申请人在实践和试验中发现,采用上述焙烧的BaS制备BaS溶液,能够使反应的效率更高,从而提高最终的亚硫酸钠产品的制备效率。

进一步,步骤(4)中,在加入NaOH之后再加入NaS,直至继续加入无沉淀产生。加入NaS进行处理,能进一步减少溶液中的Fe2+含量,使制备的亚硫酸钠的产品的主含量达到98%以上,从而保证产品有更好的品质。

具体实施方式

下面通过具体实施方式进一步详细说明:

实施例1

一种含硫废水综合处理工艺,包括以下处理步骤:

(1)向20m3的含硫废水中加入130-165g/L的BaS溶液,该BaS溶液采用焙烧BaS制备,直至继续加入BaS溶液时再无沉淀产生;

(2)向经步骤(1)处理后的溶液中加入过量的Na2CO3溶液,以加入Na2CO3溶液再无沉淀产生时即可,并经压滤处理;

(3)经压滤得到的水用于化碱Na2CO3,化碱后一同喷入脱硫塔与烟气接触,循环并控制溶液的PH为6时停止循环;

(4)向步骤(3)得到的溶液中加入NaOH,溶液或者固体均可,控制最后的PH为9-10,之后经压滤处理;

(5)将步骤(4)得到的溶液经结晶、蒸发、浓缩、离心、烘干和筛分后即可得无水亚硫酸钠。

实施例2

本实施例与实施例1的区别之处在于:步骤(3)中,控制溶液的PH为6.7时停止循环。

实施例3

本实施例与实施例1的区别之处在于:步骤(3)中,控制溶液的PH为7时停止循环。

实施例4

本实施例与实施例1的区别之处在于:步骤(3)中,控制溶液的PH为7.5时停止循环。

实施例5

本实施例与实施例2的区别之处在于:在加入NaOH之后再加入NaS,直至继续加入无沉淀产生。

对比例1

本实施例与实施例1的区别之处在于:控制溶液的PH为5.5时停止循环。

对比例2

本实施例与实施例1的区别之处在于:控制溶液的PH为8时停止循环。

分别检测各实施例和对比例中制备的亚硫酸钠的纯度,并将结果分别进行记录,结果如表1所示:

表1

对比实施例1-实施例4可以看出,实施例2中制备的亚硫酸钠纯度相对较高,区别之处在于实施例2控制溶液的PH为6.7时停止循环,可见PH采用实施例2中的要求,能提高最后制备得到的亚硫酸钠纯度。

对比实施例2和实施5可以看出,实施例5中制备的亚硫酸钠纯度相对较高,两者的区别之处在于实施例5在加入NaOH之后再加入NaS,可见加入NaS后能有效提高制备得到的亚硫酸钠纯度。

对比实施例1-4与对比例1、2可以看出,步骤(3)中,控制溶液的PH在6-7.5范围内,能有效保证最后制备得到的亚硫酸钠纯度得到提高。

以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

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