本发明涉及一种电动三轮车用电机,尤其涉及电机的参数改进。
背景技术:
目前市场电动三轮车较多使用的120型号12槽8极无刷直流电机,额定在500W,650W,800W的型号电机,普遍的空载转速在3300rpm/min到3400rpm/min,较高转速设定使电机运行中存在较大的电磁噪音,也使电机扭矩输出较低,且增加电动三轮车风阻,此外定子与转子硅钢片使用的片厚为0.5±0.01mm,存在较大的涡流损耗,以上两个缺点造成电机运行过程中电流偏高,降低电机的运行效率,缩短电动车续航能力。
技术实现要素:
发明目的:针对上述市场中设定的120型号无刷直流电机存在的缺点,本发明提出一种新型的无刷直流电机参数改进方法。
技术方案:一种电动三轮车用电机参数改进方法,包括如下几个步骤:
步骤1、测量硅钢片的厚度,
步骤2、将硅钢片的厚度减小30%,
步骤3、测量电机定子高度,
步骤3、将电机定子高度增加5%~7%。
有益效果:本发明提供的一种电动三轮车用电机参数改进方法,通过增加定子高度有效降低电机运行速度,相应的降低电机运行电流,增加电机的使用寿命;定子与转子硅钢片厚减小,进而减少定子铁芯的涡流损耗;通过降低运行电流的大小,有效提升电机的续航能力。
具体实施方式
下面对本发明作更进一步的说明。
电动三轮车行驶过程中存在风阻,其行驶速度越大受到的风阻越大,风阻越大电机需要输出更大的扭矩,增加电机的运行电流。无刷直流电机设计方面存在电机常数CA,该常数反映出电枢长度与电机的空载转速存在这反比的关系,电枢有效长度近似的等于定、转子长度。本发明设定的定、转子长度,对额定500W、650W、800W型号电机的定转子长度,由原先的30mm、35mm、40mm分别增加至32mm、37mm、42mm,采用双层集中绕组形式,在不改变电机绕组线径情况下,将各个额定型号电机空载转速降低约130rpm/min到180rpm/min,由于降低电动车运行速度,使电动三轮车使用运行过程中风阻有效的降低,使安装各个额定型号电机的电动三轮车的运行电流降低约0.3A,并且各个额定型号电机输出扭矩增加约8~10N*M。
定子与转子硅钢片厚度决定电机的涡流损耗,硅钢片越厚涡流损耗越大,增加电机的运行电流,降低电机的运行效率。本发明将120型号无刷直流电机定子与转子硅钢片由0.5±0.01mm调整为0.35±0.01mm,有效的减少定子铁芯的涡流损耗;减小硅钢片厚度,减小电机运行过程中的涡流损耗,降低了各个额定电机的运行电流约0.6A,提升各个额定电机的运行效率约3%。
目前市场中的电动三轮车电源多为铅酸电池,其续航能力取决于电池输出电流大小,铅酸电池在放电过程中,正、负极上PbSO4会增加,使电池的内阻增加,输出电流提高会加速电池内阻增加,增加电池损耗。本发明有效的降低了电动三轮车的运行电流的大小,延长了电动三轮车的续航能力。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。